快开式压滤机在煤矿选煤厂应用

分类:技术文献 237

引言

济宁二号煤矿选煤厂,是一座现代化矿井型动力煤选煤厂,原设计能力180万t,经过改造,现已达400万t。选煤工艺为原煤预先筛分、动筛排开、单一跳汰选煤工艺。煤泥由煤泥浓缩机、斗子捞坑、倾斜板沉淀池、沉降式离心机.FC-1200煤泥离心机和压滤机完成煤泥水浓缩澄清回收。既可采取块煤分级入洗,也可采取全入洗方案,洗水厂内闭路循环。

1煤泥回收工艺及存在的问题

1.1煤泥回收工艺改造前,0.5mm以上粗颗粒和0.5mm以下的煤泥水分别收回。对0.5mm以上的粗煤泥,其回收由一台D30的浓缩机、一台斜板沉淀器、3台TCL1418筛网沉降离心机和两台FC1200煤泥离心机组成。精煤筛下水进入2台斗子捞坑,斗子捞坑溢流进入D30的浓缩机和斜板沉淀器;D30的浓缩机和斜板沉淀器的底流通过泵打入3台筛网沉降离心机和2台FC1200煤泥离心机,回收的粗煤泥直接作为产品销售。对于0.5mm以下煤泥,采用一台D38的浓缩机、6台XMC500的箱式压滤机回收。其流程为:D30的浓缩机和斜板沉淀器的溢流,直接进入D38的浓缩机,添加絮凝剂加速煤泥沉淀。沉淀后的煤泥作为D38的浓缩机底流直接由泵打入6台XMC500的箱式压滤机进行回收。D30的浓缩机的溢流作为洗煤用水循环用。

快开式压滤机在煤矿选煤厂应用-板框厢式隔膜压滤机

1.2存在的问题’i煤泥水量急剧增加和煤质变化大,使煤泥水处理系统的压力空前增大,给洗煤生产造成很大影响。井下地质条件变化,煤灰分高、粘度大、原煤中泥岩含量高,造成压滤成饼速度慢、卸料困难、产品水分高等,组织压滤生产非常困难。③原有的6台XMC500型床滤机,单台过滤面积为500m2o在洗煤生产均衡情况下,现有的6台压滤机处理能力仅能基本满足日入洗7000t原煤需求。而矿井提升量每天在13000t以上,每天产生煤泥水量至少4000t,加上受矿井生产的不均衡、火车外运等不确定性影响,6台压滤机的使用已达极限。每天除了必要的2~4h检修时间外,几乎全天都在处理煤泥水,也仍满足不了生产需求。由于煤泥不能得到及时处理,大量煤泥积压在浓缩池中。不仅造成循环水的浓度升高,影响了跳汰洗煤用水质量,而且面临压耙子甚至停产危险。

2解决方案

分析发现,细煤泥的回收能力,成为能否保证洗煤生产的关键。由于改变现有的工艺流程难度较大,只有通过设备改造、技术升级才能最终解决细煤泥的回收能力不足的问题。

2.1快开式压滤机结构

快开式高压隔膜压滤机,是集机、电、液于一体的先进的分离设备,由机架、过滤、液压、卸料机构和电器控制部分组成。①过滤部分,是由整齐排列在主梁上的隔膜滤板、厢式滤板和夹在其中间的滤布组成。过滤开始时,滤浆在进料泵推动下,经止推板的进料□进入各滤室内,滤浆借助进料泵产生的压力进行固液分离。由于过滤介质(滤布)作用,使固体留在滤室内形成滤饼,滤液由排液阀排出。2液压部分,是主机完成压紧和松开动作的动力装置。当系统被液压站、油缸压紧时,将各个滤宰密封,用于过滤,反之松开时,用于卸料。可实现自动压紧、自动保压、自动补压、自动卸压及自动松开等功能。a开始压紧时,液压站电机及电磁换向阀得电,电机带动油泵开始向油釘高压腔供油。在油压作用下,活塞杆前进,推动压紧板压紧滤板和隔膜板。当压力达到电接点压力表的上限时,电机及电磁换向阀失电,电机自动停止运转,进入保压状态。此时系统压力由溢流阀确定。b自动补压。压滤机把滤板和隔膜板压紧后,液控单向阀锁紧回路并保压,电磁换向阀阀芯处于中位。当油压降至电接点压力表下限时,电接点压力表发出电信号,泵站电机及电磁换向阀得电,油泵向油缸后腔供油补压。当压力达到电接点压力表上限时,泵站电机及电磁换向阀失电,泵站电机自动停止运转。如此循环完成自动补压。c自动松开。过滤完毕时,泵站电机及电磁换向阀得电,泵站电机带动油泵向油缸低压腔供油,活塞杆带动压紧板后退。当压紧板与限位开关相接触时,泵站电机及电磁换向阀失电,此时系统压力由直动式溢流阀确定。卸料完成后,一个循环完毕。(3卸料机构。当压紧板松开后,支撑座位置上的电机转动,通过链轮、链条拉动油缸座、压紧板并拉开第一部分滤板。止推板位置的电机转动,带动隔板拉开第二部分滤板。通过电控柜中信号传递,使之反转,带动隔板拉开剩余的滤板。这样,一个卸料过程完毕。④电气控制部分是整个系统的控制中心。该机有两种工作方式:自动和手动。在自动方式下,压滤机整个动作过程按设计程序依次运行,不需人工千预。先合上空气开关,打开电源,将选择开关定在自动位置,按下程序启动按钮(SB3),泵站电机开始启动。同时,松开电磁阀YV2带电,压紧板后退,到达限位SQ2后,压紧板自动停止;同时,电机3启动,止推销上移,到达限位SQ7后电机3停止转动。电机1带动油缸座移到限位SQ1后,电机1停止转动。同时,电机2启动,带动隔板移到达限位SQ5后,电机2反转,带动隔板移到达限位SQ6,然后电机2停止转动。这时,电机1带动油知座移到限位SQ4停止,电机3启动,止推销下移,到达限位SQ8后电机3停止转动。这时,泵站电机启动,压紧电磁阀YV1带电油缸开始压紧,达到压力上限后转入保压状态。这样一个工作循环完毕。手动方式下,压滤机的各个动作由人工完成。

2.2主要参数与性能比较

见表1。和以前的XMC500型压滤机相比,新型快速自动隔膜式压滤机有以下优势:(]丿滤板分3次全自动拉开,卸饼速度快、工作稳定可靠,进料+卸料+冲洗的每个循环只需30min,XMC500型压滤机每压一次需60min;2滤布全面一次性自动清洗,且清洗时间短;3滤布自动旋转,强制卸料并完成冲洗;(4隔膜挤压滤饼,含水率低:5隔膜寿命长,气密性佳;⑥模组式机构,拆装运输简易;⑦自动化控制样度高。

2.3工艺效果与经济效益

该压滤机可根据滤板数量组成不同的过滤面积和容积;进料方式为两端进料,过滤速度快,能实现自动压紧、保压、补压、松开、拉板等各道工序;向其隔膜滤板冲气,可改变其腔室的容积,对滤饼进行压榨,进一步降低滤饼含水率。该压滤机能降低煤泥水分,满足用户对煤炭质量越来越高的要求,能有效回收细煤泥,满足洗煤生产需要。隔膜式快开压滤机循环周期:6次/h,单台处理量:N26t/h。使用的XMC500压滤机为1次/h,单台处理量:≥8t/h。隔膜式快开压机处理能力为48t/h。将其中的一台更换成隔膜式快开压滤机后,总处滤机处理量是XMC500压滤机的3.25倍。现有的6台XMC500压滤理能力66t/h,压滤回收能力提高45.8%,有效促进了洗煤生产。


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