选煤厂快开隔膜压滤机洗水处理工艺的研究

分类:技术文献 256

引言

章村矿选煤厂于1998年6月建成投产,是一座设计入洗能力40万t/a的矿井型无烟煤选煤 , 经过技术改造后入洗能力提高到 60万t/a,主要产品有洗块煤、末精煤、筛混煤 等7个品种。选煤工艺为:100 ~ 0.5mm粒级釆 用跳汰选,-0. 5mm粒级经一台030m周边传动 耙式浓缩机浓缩后直接压滤回收。经反复论证, 在煤泥回收环节采用了一台KM250/1600型快速高效 隔膜压滤机,经过两年的生产运行,回收煤泥 13.69万t,实现增收1000多万元,创造了良好的经济和社会效益。

选煤厂快开隔膜压滤机洗水处理工艺的研究-板框厢式隔膜压滤机

煤泥水系统改造的必要性

改造前,该厂煤泥水系统工艺简单,跳汰精 煤斗子捞坑溢流直接进入跳汰车间东侧的煤泥沉 淀池进行自然沉淀回收。沉淀池共3个,总沉淀 面积1160m2o捞坑溢流煤泥的小筛分试验结果 见表1,溢流浓度53.08g/L,溢流水量300m3/h, 洗水浓度36. 57g/Lo因洗水浓度高,致使煤泥水 必须外排,不但污染了环境,同时也使煤泥大量 流失。为了实现煤泥厂内回收,达到洗水闭路循 环,决定对煤泥水系统进行技术改造,采用 KM250/1600型快速高效隔膜压滤机处理细粒原 生煤泥。

数据分析

(1)随着运行时间的延长, 单循环时间逐渐降低,表现了操作工对这种新型 设备的熟悉过程,例如煤泥水加药制度逐步合理 与完善就起到了一定促进作用。在实际生产过程中,当浓缩机底流浓度〉550g/L时,单循环时 间降到了 12mino由于该厂煤泥细粒含量高 (-0. 075mm粒级占煤泥总量的83. 81% ),并且 含有高岭土等粘性杂质,所以单循环时间没有达 到设计的8 – 15min0

(2) 单循环处理量降低为 4.62t,这是根据该厂煤泥粒度细、粘度大做出 的调整,如果入料时间太长,脱水效率则大大降 低。实践证明,这样反而提高了小时处理能力。

(3) 由于章村矿选煤厂煤泥性质的特殊性,设备小时处理能力未达到设计值,实际处理干煤泥量为10.72t/h。

结论

经过两年的生产实践,KM250/1600型快开隔膜压滤机运行平稳可靠,售后服务到位,没有 出现较大的质量事故。设备结构先进、质量可靠,在鹤壁煤业集团四矿选煤厂、枣庄矿业集团 高庄矿选煤厂、兖矿集团东滩矿选煤厂等地的使 用中都达到或超过了设计能力。该设备的不足之 处主要是滤板质量不稳定、入料软管使用寿命较短,今后应加以改进。

选煤厂快开隔膜压滤机洗水处理工艺的研究-板框厢式隔膜压滤机

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