快开式隔膜压滤机在浮选精煤脱水应用

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引言

唐山矿业分公司选煤厂是一座矿井型选煤 F,年设计处理能力300万吨。 2005年进行了重介质分选工艺改造,采用三产品重介质旋流器主 选,煤泥重介选、浮选联合工艺流程。小于0.5 mm级煤泥直接浮选,浮选精煤脱水系统采用 2台GPJ-72型加压过滤机和2台PG-116型圆盘式真空过滤机。随着矿井原煤煤质下降及市场 形势的变化,生产能力不足的矛盾日益突出,加上圆盘式真空过滤机不断老化,其产品水分高达 26%左右,严重制约了选煤生产。为此,选煤厂引进了1台 KZG600/2000 – U/XBK型快开式隔膜压滤机代替2台圆盘式真空过滤机, 以解决浮选精煤脱水系统存在的问题。

快开式隔膜压滤机在浮选精煤脱水应用-板框厢式隔膜压滤机

脱水系统存在的问题

唐山矿业分公司选煤厂浮选精煤脱水系统主 要存在以下问题:

  • 加压过滤机和真空过滤机对入料粒度的 适应性差,当细粒级煤泥含量大时,滤饼薄且水 分大,处理能力大幅度降低,不能满足浮选精煤 全部脱水的需要。为确保煤泥水系统的平衡,就 必须减少原煤入洗量,从而严重影响选煤厂的产 量和经济效益。
  • 加压过滤机和真空过滤机的滤布破损率高,滤液浓度高达90g/L以上,大量滤液返回 浮选机再次分选,增加了浮选机的工作负荷,对分选效果造成重大影响。
  • 真空过滤机及其附属设备耗电量大,1 台功率为4kW的PG-116型圆盘式真空过滤机 需要配备1台功率为185kW的真空泵和1台功 率为40kW的压风机,总功率达到229 kW。
  • 真空过滤机设备老化,产品水分高。

KZG600/2000 U/X型快开式隔膜压滤机 的结构与工作原理

KZG600/2000 – U/XBK型快开式隔膜压滤机是集机、电、液于一体的分离机械设备,由机 架、过滤机构、液压机构、卸料机构和电器控制 机构五大部分组成,快开式隔膜压滤机工作中,物料在进料泵的 推动下,经止推板的进料口不断进入各滤室内, 滤浆借助进料泵产生的压力实现固液分离,由于滤布的作用,固体留在滤室内形成滤饼,滤液由 排液阀排除。过滤期结束后即停止入料,滤饼的 进一步脱水是采用压缩空气充填隔膜,由隔膜变 形产生两维方向的压力,破坏颗粒间形成的拱 桥,将残留在颗粒空隙间的滤液挤出;滤饼中的 毛细水则通过强气流进行穿流置换排出,从而最 大限度地降低滤饼的水分。卸料过程自动控制, 滤板分段拉开,设计采用圆环链拉开滤板组,几块滤板一次拉开,工作效率高。且滤板拉开时采 用链传动,合拢时采用液压缸传动,既实现了快 速卸料,又保证了滤板快速、可靠地压紧。同 时,这种拉开、合拢设计保证了卸料时滤板的抖 动,使卸料更加彻底便捷,而在合拢时滤板不抖 动,避免了滤布折损的问题,既节约了材料消 耗,又提高了生产效率。

压滤机的应用效果

唐山矿业公司选煤厂完成浮选精煤脱水系统改造,快开式隔膜压滤机与加压 过滤机配合作业。浮选精煤首先自流到储料桶, 由于储料桶底流粒度相对较粗,故采用加压过滤 机脱水,溢流粒度相对较细,采用快开式隔膜压 滤机脱水,应用效果良好。

  • 快开式隔膜压滤机相对真空过滤机耗电 量低,1台快开式隔膜压滤机功率为 1 kW, 若按两台过滤机总功率为458 kW,每天生产18 h,年生产330 d计算,每年可节约用电:(458 -83. 1) x 18 x 330 = 222. 6906(万 kW • h)。
  • 唐山矿业公司选煤厂浮选精煤细粒级含 量高,通过3次对浮选精煤进行筛分试验分析 (见表1),可看出粒度小于120网目煤泥达到 78%以上。加压过滤机和真空过滤机受细粒级煤 泥的影响大,生成滤饼薄且水分偏高,处理能力 低,而快开式隔膜压滤机不受物料粒度影响,压 滤周期在20 min左右,有效提高了浮选精煤脱水 能力,确保了生产的稳定性。
  • 快开式隔膜压滤机通过隔膜压榨进一步脱水,有效降低了滤饼水分。分别对圆盘式真空过滤机和KZG300/1600 – U/XBK型快开式隔膜 压滤机过滤产品进行5次取制样化验分析,结果看出,快开式隔膜压滤机产 品较真空过滤机产品水分降低了10百分点以上, 不但保证了产品质量,满足了用户要求,而且节 约了运输成本。
  • 快开式隔膜压滤机和加压过滤机配合使 用后,压滤液浓度在1g/L以下,总滤液浓度由 原来的90g/L以上降低到30g/L左右,提高了 煤泥的处理能力,改善了煤泥水系统的细泥积聚 现象,不但降低了浮选机的工作负荷,而且改变 了浮选入料的粒度组成,减少了细泥含量,改善 了浮选机的分选效果。

生产中应该注意的问题

快开式隔膜压滤机卸料快,工作效率高,造 成了生产的间断性和集中性。由于浮选精煤和重 介质精煤质量不同,浮选精煤产品在运输和装仓 过程中不能与重介质精煤产品进行有效混掺,致 使综合精煤的均质性下降,可通过完善工艺缓解 这一问题,提高精煤产品的均质性。

  • 选煤厂针对快开式隔膜压滤机能够有效 脱水分离细粒级煤泥的特点,浮选精煤通过储料 桶分级后,较细粒级的溢流由快开式隔膜压滤机进行脱水,较粗粒级的底流由加压过滤机进行脱 水。加压过滤机采用圆盘给料机卸料,速度相对 较慢,物料能够较好的与重介质精煤均匀混掺。 加压过滤机和快开式隔膜压滤机配合使用,一定 程度上缓解了综合精煤均质性差的问题。也可采 用沉降过滤离心机与快开式隔膜压滤机配合使 用,利用沉降过滤离心机连续作业的特点先分离 较粗颗粒物料,再由快开式隔膜压滤机对沉降过 滤离心机的离心液和过滤液进行脱水分离,以缓 解综合精煤均质性差的问题。
  • 在快开式隔膜压滤机产品运输过程中设 置缓冲仓,再由给料机均匀掺入到重介质精煤, 可有效的保证综合精煤产品的均质性。 过导向漏斗分配到1号、2号<P45m浓缩机。1号浓缩机底流进入压滤系统,由3台500m2/台 K2G500/2000-U快开隔膜压滤机处理,回收 的煤泥运往储煤场,滤液返回到2号浓缩机。2号浓缩机底流进入沉降离心机系统,由2台 LWZ1400 X 2000A型卧式沉降离心机及1台高频 筛脱水,回收的粗煤泥掺入末中煤,滤液返回1 号浓缩机,1号、2号浓缩机溢流用作循环水。近年来,随着井下原煤开采深度增加,煤层 中夹杂泥质页岩现象较为突出。泥质页岩遇水泥 化,原煤中高灰细泥明显增多,煤泥水沉降速度 变慢,导致浓缩机底流浓度不足300g/L,压滤 周期延长,处理量大大降低。
  • 快开式隔膜压滤机产品采用低速胶带输 送机或锚链进行运输,延长与重介质精煤混掺的 时间,也可在一定程度上缓解综合精煤均质性差 的问题。

结束语

浮选精煤脱水系统改造后提高了处理能力, 满足了原煤全部入选的要求,改善了浮选机的分 选效果,保证了产品煤的质量。快开式隔膜压滤 机自动化程度高,具有自动控制进料、压榨、反 吹、卸料等功能。结构设计合理,实现了振动快 速卸料,提高了工作效率。因此,快开式隔膜压 滤机在浮选精煤脱水作业中可广泛推广应用。

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