尾煤压滤机技术

分类:解决方案 366

引言

兴安选煤厂是“一五”时期前苏联援建中国156项重点工程之一,1956年成立,1960年投产,设计入选能力97万吨,生产工艺为分级入选,原矿(煤泥)过滤回收。生产工艺经历了多次改造,入选能力达到180万吨/年,厂型转变为群矿型炼焦煤选煤厂。现已形成“块煤斜轮—末煤三产品重介质旋流器—煤泥浮选—精煤加压过滤机和节能高效快速压滤机—尾煤卧式沉降离心机和板框压滤机回收”的联合生产工艺,尾煤压滤系统是洗煤厂实现洗水闭路循环的重要环节。近年来,由于矿井采煤机械化程度和原煤入洗量的不断提高,煤泥水系统中的煤泥量越来越多,原有的XMZ500、XMZ750和XMZ800型3台压滤机因设备老化严重,故障率高,处理能力下降等原因已无法满足生产需要,致使煤泥水净化难度加大,给煤泥水系统的管理工作带来很大的困难。为解决这一问题,保证洗煤生产的顺利进行,对尾煤压滤机进行设备更新。

尾煤压滤机技术-板框厢式隔膜压滤机

设备更新前存在问题

在生产中,XMZ750型和XMZ800压滤机主要存在以下问题:

1)随着兴选年入洗量的逐年增加,煤泥水系统负荷越来越重,原有设备无法满足现有生产的需要,实际生产过程中,3台压滤机往往需要同时运转,才能保证整个煤泥水生产系统正常运行。这样当其中任何一台设备ft现故障不能生产时,就很容易ft现煤泥回收不彻底、不及时的问题,使洗煤水品质下降或者无法适应生产,严重制约洗煤生产的进行。

2)因原有尾煤压滤机已到使用年限,设备故障率也明显增高。曾几次ft现主梁断裂事故,同时液压泵站、拉板小车故障率也较高,支撑座变形、底脚松动不平衡、滤布破损频繁,使得设备检修维护量增加。进行压榨时经常ft现溢流跑黑水、窜料等现象,减少了设备的开车时间,降低了煤泥回收率要和洗水合格率,增加了工人的劳动强度,为了解决以上问题,确保煤泥厂内回收,保证洗水闭路循环,为洗煤厂正常生产提供可靠的保证,需对以上两台压滤机进行设备更新。

更换2台XMZ750/2000-U型压滤机

XMZ750/2000-U型厢式自动压滤机是集机、电、液一体的先进分离设备,它主要由五大部分组成;机架部分、自动拉板部分、过滤部分和电气控制部分如图1所示:

尾煤压滤机技术-板框厢式隔膜压滤机

使用效果

原XMZ750型和XMZ800型煤泥压滤机单循环处理能力分别为14t和17t,因煤泥水浓度随入洗原煤性质及入洗量波动较大,煤泥浓度高时,压滤机单循环时间就缩短,浓度低时,单循环时间就会增加,通过实践总结,两台压滤机的单循环平均时间为均为3h左右,每天可处理尾煤约248t。更换的两台XMZ750/2000-U型压滤机单台处理能力为20t,同等条件下,每循环处理能力比原设备高9t,其单循环平均

时间约为2h,每天可处理尾煤约480t。经试运行,更新设备已完全具备了处理全部尾煤的能力,不但适应兴选洗煤需求,更提高了洗水合格率。

另一方面,因更换的2台XMZ750/2000-U型压滤机实现了自动化控制,从而降低了洗煤生产中人员的投入量。原来每台压滤机卸料时需要2名工人进行人工卸料,工人劳动强度大,且生产周期长,同时由于人工卸料过程中使用铲子,致使滤布损坏率增加,增加了洗煤成本。设备更新后,每台设备只需1人对整个生产过程进行监控即可,实现了全程自动化控制,大大降低了工人的劳动强度,节约人力资源投入的同时更延长了滤布的使用寿命,降低了洗煤成本投入。

XMZ750/2000-U型压滤机在工作中的优点

液压缸大面积同步均匀压紧底板,使滤板受力均匀,密封好,不喷料。

滤板面优化设计,煤泥通流面大,液阻小,滤液排ft通畅,流量大。

电气控制部分是整个系统的控制中心,它主要由电控柜、接触器、PLC(可编程控制器)、行程开关、接近开关等组成,可自动控制压滤整个循环的完成。

效益分析

两台XMZ750/2000-U型压滤机分别于2011年11月和2012年1月投入运行,实践表明,该设备使用效果良好,达到了预期的目的。

两台XMZ750/2000-U型压滤机投入使用后,平均压滤周期由原来的3h降至2h,大大提高了工作效率,每天可多回收煤泥约100t,若按年生产300d,吨煤泥效益45元计算,则年可增加利润:45×100×300=1350000元。

XMZ750/2000-U型压滤机实现自动化生产,降低了人工费使用,每台压滤机人员配置上从原来的2人降至1人,三个班共节约6名劳动力,与此同时工人的劳动强度也减轻了,人工费每年可节约:1500(每人每月平均工资)×12×6=108000元。

尾煤压滤机技术-板框厢式隔膜压滤机

XMZ750/2000-U型压滤机处理能力提高的同时,也提高了洗煤水的合格率,2012年1月份洗水合格率上升3个百分点,有效的保证了洗煤生产的正常进行和选煤厂的洗水闭路循环。

两台XMZ750/2000-U型压滤机投入使用后,设备的开机时间延长,材料、配件使用费用也明显下降,预计年可节约资金5万元,即降低了洗煤成本,又促进了洗煤经济效益提升。

结语

两台XMZ750/2000-U型压滤机的投入使用,不但提高了压滤系统处理能力,而且缓解了由于原煤入洗量增加给煤泥水系统带来的压力,保证了洗水闭路循环,降低了洗煤水浓度,在解决了煤泥水系统难题的同时更增加了洗煤经济效益。


技术:18851718517

邮箱:suton@su-ton.com

标签:洗煤压滤机精煤压滤机选煤压滤机 上一篇: 下一篇:
展开更多
欢迎您来厂考察!

loading...