箱式压滤机电磁换向阀选择

分类:维护保养 298

引言

重庆能源投资集团松藻煤电公司金鸡岩洗选厂,建成于20世纪80年代中期,设计能力为年入洗原煤105万t,采用筛选、跳汰联合洗选工艺。煤泥回收利用一台YSZ-340、二台XMZ-500箱式压滤机完成。因而,压滤机就成为了该厂完成洗水中的煤泥回收、确保洗水的循环利用,减少环境污染的关键设备之一。但此设备在使用过程中,液压马达控制电磁换向阀事故率高、损坏严重,造成维护工作量大、增加生产成本,是影响洗水中煤泥正常回收的瓶颈之一。据统计,平均每年每台箱式压滤机将造成电磁换向阀线圈烧毁54个、铁芯损坏22个,直接经济损失共计1.8万余元。如此高的事故率不仅造成较大的经济损失,还严重影响了煤泥的正常回收,直至影响洗煤生产。为此,找出原因、并解决该问题就成为了当务之急。

箱式压滤机电磁换向阀选择-板框厢式隔膜压滤机

1压滤机结构及液压系统工作原理

1.1机架部分

机架部分是机器的基础,用于支撑过滤机构,连接其他部件。一般机架部分由入料口、止推板、压紧头板、油缸活塞、油缸座、油釘低压端密封圈、油缸高压端密封圈和主梁组成。机器工作时,油缸体内的活塞推动头板,将位于头板和止推板之间的滤板和滤布压紧,并保持头板压力在一定的范围内,以保证带有工作压力的料浆在滤室内进行加压过滤。1.2过滤部分

过滤部分由滤板和滤布组成,是固液分离的主体。过滤时,料浆在进料泵的推动下,经止推板上的进料口进入各滤室内,压滤过程开始,料浆依靠进料泵产生的压力进行固液分离。

1.2液压部分

液压部分是驱动压紧滤板头板和液压马达(拉板小车)的动力装置。主要组成部分是一个电动液压站。

1.3液压系统工作原理

工作原理如下:XMZ-500压滤机的液压系统分为油紅阀块和马达阀块二部分,由一台5.5kW双出轴电动机带动一台低压力大流量的YB-40型单级叶片泵和一台双高压小流量的YZB-A14C-JF型双级叶片泵同时工作,构成双泵供油回路。油缸阀块的作用为控制头板顶紧和松开。

1.4.1压紧滤板

头板需要压紧时,如图2。油泵电动机启动,在低压油路中液压油经过过滤器,油泵(YB-40)进入油缸阀块,再经过压力表(Y-100)、溢流阀(X4F-B20F)和单向阀(DF-B20K)。在高压油路中,液压油经过过滤器,油泵(YZB-A14C-JF)进入油缸阀块,再经过压力表(Y-100)单向阀(DF-B10K)、溢流阀(YF-B10H)和低压油路汇合。汇合而成的压力油通过液压换向阀(34DYY-20H-T)左侧,再经过液控单向阀DFY-B20H、单向节流阀(LDF-B20C)进入油缸的高压端,推动活塞向前移动压紧滤板,当达到设定压力时停泵,此时由具有液压锁作用的液控单向阀(DFY-B20H)保持头板压力。油缸低压端的液压油经电液换向阀流回油箱。在油缸阀块中,可以调节两个溢流阀来调整油缸活塞的移动速度。

1.4.2松开头板(松开滤板)

当头板需要松开时,压力油通过电液换向阀的右侧,进入油缸的低压端,并用背压打开液压单向阀,推动活塞向后移动。高压端的压力油经单向节流阀,再经过液控单向阀,电液换向阀流回油箱。

1.4.3拉板卸料

马达阀块的作用为控制拉板装置的拉板卸料和拉板返回,如图2所示,工作时油缸阀块中的电液换向阀芯总处于中间位置,保持油路的压力。汇合而成的压力马达阀块,先通过第1个电磁换向阀(34DY-B10H-T)左侧、溢流阀(Y-10B)、压力表(Y-100),然后进入第2个电磁换向阀右侧,经过调速阀(Q-10B)进入液压马达,液压马达旋转,带动拉板装置向机尾方向运动(去拉板),小车碰到滤板手把时,自动勾住滤板手把;按拉板返回按钮使第2个电磁换向阀动作换向,压力油经过其左侧油路,通过调速阀进入液压马达的另一端,使液压马达反向旋转,带动拉板装置拉板卸料;如此重复,以至拉完全部滤板。

2液压马达控制电磁换向阀(34DY-B10H-T)故障原因

近几年,随着该厂洗煤产量的增加,压滤机回收煤泥量也随之增加,工作时间的延长,故障也随之增多。最为突出的故障就是液压马达带动的拉板卸料小车,经常出现运行速度慢或不动作的现象。每次对其检査,均为液压马达控制电磁换向阀(34DY-B10H-T)所配用的(MFJ1-5.5)交流干式电磁铁线圈烧毁或动铁芯损坏。根据检修记录统计,平均每年每台压滤机将发生此类故障70多次。为此,有必要对其原因进行分析解决。

2.1电磁铁线圈烧毁原因

2.1.1控制电源电压过高或过低

当电源电压高于线圈额定电压10%时,主磁通增加,导致电流增加,铁芯损失也增加,使铁芯发热,从而容易烧毁线圈。当电源电压低于额定电压的85%时,磁路中的磁通量将减少,从而使电磁力也将减少,导致通电后动铁芯不能吸合。则在磁路中长期存在一段空气间隙,磁路中的磁阻较正常状态大许多倍,引起励磁电流的增加,时间稍长也有可能烧毁电磁铁线圈。为了确定是否此原因,多次对控制电源进行了电压测试,测试结果控制电压在216-238V之间,在线圈额定范围内,说明不是此原因造成电磁换向阀线圏烧毁。

2.1.2运动部分卡死

动静铁芯之间、电磁换向阀推杆有异物造成卡死,在线圈通电后,动铁芯不能吸合或吸合不好,将导致线圈被烧毁。为了确定是否该原因,查阅了检修记录,同时对换下的多个故障阀解体进行检査,均未发现动静铁芯之间和电磁换向阀推杆有卡死现象,说明不是此原因造成电磁换向阀线圈烧毁。

2-1.3换向频率过高

从箱式压滤机原理(见图2)分析得知:电磁换向阀(34DY-BIOH-T)左右两电磁铁交替动作,控制液压马达正反旋转,带动拉板装置实现拉板卸料。如果电磁换向阀动作频率过高,也将造成其线圈烧毁。为了确定是否该原因,对压滤机卸料时间和频率进行了多次实际统计,同时也查阅了34DY-B10H-T交流干式电磁换向阀箱式压滤机卸料频率13.6次/min,髙于交流干式电磁换向阀(34DY-B10H-T)允许操作频率10次/min。证明,换向频率过高是造成线圈过热烧毁的原因。

2.2动铁芯损坏原因

交流干式电磁换向阀启动冲击力较大,动铁芯材质为0.35mm彼此绝缘的硅钢片叠制而成,自身强度较低。换向频率过高,造成铁芯发热,发热后的铁芯强度会进一步下降,更易损坏铁芯。说明动铁芯损坏同样是换向频率过高所致。

箱式压滤机电磁换向阀选择-板框厢式隔膜压滤机

3合理选择液压马达控制电磁换向阀

在液压系统中,选择换向阀应在满足使用要求的前提下,又能达到经济、安全的目的。为此,针对液压马达控制电磁换向阀故障原因,查阅资料,选择出两种规格都能满足(XMZ-500)箱式压滤机工作要求的电磁换向阀。

通过综合比较,交流本整湿式电磁换向阀,无论是在寿命、工作可靠性、价格比上,都优于直流干式电磁换向阀;同时,交流本整湿式电磁换向阀无论是允许动作频率和动铁芯强度,均符合(XMZ-500)箱式压滤机目前卸料实际动作频率,所以决定选用(34D2Y-F10H-T)交流本整湿式电磁换向阀替代(34DY-B10H-T)交流干式电磁换向阀。

使用效果

经合理选择后的电磁换向阀,三台箱式压滤机使用至今2年多来,工作平稳可靠,避免了电磁换向阀线圈烧毁、铁芯损坏故障。大大减少了维护工作量,提高了压滤机的工作效率。累计节约维护费用近4万余元。而购置一个交流本整湿式电磁换向阀(34D2Y-F10H-T),成本仅为550元,显然具有较好的直接经济效益,达到了选择目的。


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