高压隔膜压滤机在选煤厂应用

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引言

煤矿配套的动力煤选煤 厂,设计能力为&o Mt/a,主要生产工艺为:300 ~50 mm粒级采用块煤智能干选机分选,50 ~ 2 mm粒级采用末煤重介质旋流器分选,2 -0. 15 mm 粒级采用粗煤泥螺旋分选机分选,<0.15 mm粒级细煤泥采用加压过滤机和隔膜压滤机联合处理。煤矿煤炭属石炭纪,牌号为长焰煤,具有中高 灰、低硫、低磷、低黏结性、低氧化钙、中高挥发分、高灰熔点等特点,为中等可选煤,煤田处于山西河东煤田。煤泥呈灰黑色,灰分较高,煤泥水静止2 h不能澄清,无上清液产生,细泥的灰分很 高,必须添加絮凝剂,煤泥才能形成絮团沉降。实 际生产过程中发现上榆泉选煤厂煤泥量大,且高灰 细泥多,导致压滤困难,压滤煤泥水分大、灰分高。

选煤厂现有煤泥处理系统压滤出的煤 泥,采取的处理方法为大部分煤泥在晾晒场晾干后 低价销售至电厂,少部分掺配进精煤。煤泥落地储 存、晾晒和装运过程中因对环境污染大,且煤泥售 价低,对选煤厂的社会效益和经济效益造成 了较大影响。因商品煤发热量要求较高,煤泥回掺 量小,且煤泥水分大,易堵塞溜槽,所以对生产影 响较大。若建设煤泥干燥系统,则运行成本高,环 境污染大,系统复杂。

为此,选煤厂对煤泥生 产系统进行了优化,完成了煤泥减量化改造,使部 分煤泥不入选直接回掺进入商品煤,较好地缓解了 煤泥水处理系统能力不足的问题,但是仍有部分煤 泥进入水洗系统最终需要经过压滤机回收。这部分 煤泥产量较改造之前有所降低,但是经过选煤厂原有板框压滤机处理后产品水分高,回掺进入混煤销 售影响商品煤发热量和价格,需要低价单独外运销 售。为进一步降低煤泥产品水分,提高煤泥发热 量,避免煤泥回掺对商品煤发热量的影响,从而实现企业经济效益最大化,该厂需对原有隔膜压滤机进行置换或优化改进问题分析

(1) 设备工况差。选煤厂原有隔膜压 滤机自建厂投入使用以来未能进行更新换代,再加 上煤泥性质变化,导致设备处理能力低,产品水分 高,安全性能降低,备件缺失等问题,需要更换新 的隔膜压滤机。

(2) 脱饼效率低。为了加快煤泥沉降,保证 隔膜压滤机的入料浓度符合要求,以及得到澄清的 循环水,向浓缩池添加凝聚剂和絮凝剂,其中絮凝 剂为阴离子型絮凝剂,药剂进入浓缩池后随着煤泥 沉降进入浓缩池底流,最终进入隔膜压滤机处理, 导致煤泥滤饼黏附在滤布上不易脱落,影响隔膜压 滤机使用效率。

(3) 滤液处理工艺不合理。目前选煤厂针对 隔膜压滤机的滤液主要采用两种方式,一种是直接 进入循环水池进行重复利用,存在的问题是在过滤 初期水质较差达不到循环水水质要求,而且在生产 过程中滤布破损之后,煤泥会进入滤液系统影响循 环水水质;另一种是与煤泥分级旋流器的溢流混合 作为浓缩池的入料,则会增加浓缩池的负荷,还会 导致净水剂使用量增加。 基于上述问题,需要在原有隔膜压滤机的基础 上,对隔膜压滤机的工作性能进行提升。为此,该 厂采用一种高压隔膜压滤机工业试验机,对该厂煤 泥脱水效果进行探索试验。

原有隔膜压滤机与高压隔膜压滤机

原有隔膜压滤机主要由机架部分、过滤部分、 电气控制部分、液压部分等组成。过滤部 分主要包括膜板和配板,膜板和配板交替排列形成 一组滤室,其间夹着滤布,滤板表面有沟槽,其凸 出部位用来支撑滤布,滤板的边角上有通孔,组装 后形成完整的通道,能流入悬浮液、引出滤液,滤 板两侧各有把手支托在横梁上,由压紧装置压紧滤 板。工作时,由进料泵将悬浮液从进料孔道压入各 个滤室,固体颗粒被截留在滤布上形成滤饼,滤液 则穿过滤布,流向滤板过滤面,在滤板的沟槽集中 后从隔膜边角通道排出机外。 膜压滤机基础上进行了研究之后制造而成,主要 组成部分与隔膜压滤机相近,区别是增加了压紧锁 紧装置。

高压隔膜压滤机主要优点有:

(1) 压紧压力增高,同时压紧系统配备了锁 紧装置,锁紧更可靠,从而可避免液压系统长期高 压运行,减少安全隐患。

(2) 入料压力增高,从而加快了入料速度, 降低了产品水分。

(3) 挤压压力提高,挤压压力由原来的 0. 8 MPa提高到3 ~7 MPa,最大限度地压出煤泥滤 饼中的水分。 具体工作过程如下:液压站启动压紧滤板达到 设定的压紧压力之后,锁紧装置自动旋转至锁紧位 置,压紧油缸泄压,通过锁紧装置进行压紧滤板;入料泵启动,当入料达到设定的压力之后开始保压计 时;计时结束之后进入挤压环节,挤压压力也可以设 定,在设定的挤压压力的情况下进行预定时间的挤 压;挤压结束之后,进行反吹,将入料孔和滤板内部 的多余物料吹出,最后进入卸料环节,滤板依次拉 开,物料依靠重力作用落入下方的输送机。4工艺优化 基于上述试验探索结果,该厂拟采用的高压隔 膜压滤机不仅在原有隔膜压滤机的结构上进行改 进,还在卸料方式和滤液处理工艺上进行了相应优 化升级。

卸料方式

与原有隔膜压滤机相比,高压隔膜压滤机的滤 板两侧外缘靠近下方的位置分别安装一块挡片,在 挡片上安装弹簧,在隔膜压滤机滤板压紧的过程 中,受到油缸的压力作用,弹簧被压缩储能,在拉 板小车将滤板拉开的瞬间,底部的弹簧释放压力, 造成滤板的摆动,在摆动的过程中滤板发生多次倾 斜,对滤饼的脱落起到良好的促进作用,可提高隔 膜压滤机自动卸料的效率,较好地解决目前煤泥滤 饼黏附在滤布上不易脱落造成隔膜压滤机使用效率 低的问题,可避免操作人员用木棍协助卸料的问 题,极大地提高卸料速度[11-13],同时规避成本增 加、设备磨损、工艺复杂的问题。

滤液处理工艺

隔膜压滤机使用过程中得到的滤液通过滤液槽 进行收集,进入滤液管道之前的水平段安装有浓度 计,自动控制系统根据浓度计的检测结果选择第一 自动控制阀门和第二自动控制阀门的开启和关闭。 在过滤初期或者当滤布发生破损时,滤液浓度大, 浓度计检测发现滤液浓度不符合要求时,自动控制 系统控制打开第一自动控制阀门,关闭第二自动控 制阀门,滤液经过滤液管道进入浓缩池入料桶进行 沉降得到澄清的循环水。在隔膜压滤机正常过滤后期,浓度计检测结果符合循环水要求时,打开第二自动控制阀门,关闭第一自动控制阀门,滤液经过滤液管道进入循环水池作为澄清水使用,既可实现 滤液浓度在线监测,还可实现滤液的分段回收处理。 此工艺既可解决目前隔膜压滤机滤液直接进入 循环水导致循环水质量不满足要求的问题,隔膜压滤机滤液与煤泥分级旋流器的溢流混合作为浓缩池。

结语

通过高压隔膜压滤机单因素压滤试验分析可 知,在挤压压力为6 MPa、入料压力为1.5 MPa、 入料质量分数为20%、挤压时间为550 s、入料时 间为900s的情况下,高压隔膜压滤机具有最佳工况水平。同时提出了卸料方式和滤液处理工艺的优化升级方案,可解决目前煤泥系统存在的问题。目前高压隔膜压滤机置换项目已报批,预计设备应用 后煤泥水分降低,可以直接掺配进商品煤销售,可 提高选煤厂经济效益,带来良好的社会效益,为同 类煤质的选煤厂提供有益的参考和借鉴。

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