选煤厂浮选精煤脱水系统的改造

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概述

1996年投资1046万元新建过滤机车间,1998年8月经改造后加压过滤机正式投产,现已成为淘汰设备,因其故障率高、消耗大、维护难、处理量小,致使每天生产中,都需停重介系统开加压过滤机处理浮精,平均每个班中停机2到3次,每次至少半小时严重制约正常生产,产品质量也难保证。

2浮选精煤脱水存在的问题

2.1煤泥量增大

随着市场竞争和井下煤质的变化以及设备的老化,2003年8月对主洗系统进行改造,在主厂房内将原跳汰主洗改造为无压给料三产品重介质旋流器主洗+1台FGC16-6型喷射式浮选机。系统改造后处理能力增大了。

2.2加压过滤机老化处理量小

目前该厂3台60加压过滤机,已不适应改造后的生产能力。加压过滤机属间断排料,原设计台处理量为40〜60t/h,随着设备老化,压力达不到设计要求,排料时间延长,一般在150s以上,有时甚至180s~240s才能排一仓料,处理能力大大降低,导致浮精缓冲仓内的料位上涨,难以处理,主洗系统停车,加压过滤机拉料。

选煤厂浮选精煤脱水系统的改造-板框厢式隔膜压滤机

2.3设备的故障率高

排料口接近开关,常因煤泥的堵塞而失灵,上闸板关不住,下闸板不能开,必须关住进风阀,放掉仓内密封圈的压力,手动打开下闸板排料,然后清理闸板接近开关处的煤泥,若闸板打不开,还需用千斤顶打开闸板清理煤泥。

仓内刮板的接近开关处粘上煤泥,有时刮板已经停了,而信号灯一直亮着,直到煤泥堆积导致主轴停下,挤压滤板,造成事故。

滤布经常被刮刀刮破,压力下降,滤饼薄,滤饼不能全被刮下,造成处理量降低,滤饼水分高。

2.4工作量大,职工劳动强度大

每个班必须清理加压过滤机的上、下闸板的密封圈上的煤泥,较危险,尤其上密封圈必须把下闸板开到一半,人站在下闸板清理上密封圈的煤泥,排料仓内的光线不好,工作环境和安全条件差。加压仓是密封的,只有一个出入口,排除故障时仓内温度高、湿度大,工作环境十分恶劣。每个班都需要清仓,清理仓底和刮板滑道上的煤泥、清洗更换滤布,工作量较大。

(4)处理故障时间长

加压过滤机属于压力容器,处理故障时,必须手动将仓内气体全放完,方可处理故障,导致全生产系统停车,影响正常生产。

3生产现状

经改造主洗系统的处理量增大,加压过滤机处理量小,不能适应生产要求,浮选精煤的缓冲仓满,导致整个洗选系统停车等待加压过滤机处理浮精,平均每个班停车2到3次,每次半小时,严重制约生产,不间断地开、停车,重悬浮液密度不稳定,导致精煤产品质量下降。每个班主洗系统停车后,加压过滤机开车时间长,导致整个系统恶性循环,必须增加全厂开车时间来完成生产任务。

4改造后的情况

针对加压过滤机存在的问题经多方调研考察,决定采用ZKG450/2000型快开式隔膜压滤机(以下简称快开)进行浮精脱水,2007年8月份改造工程竣工,2台快开一起投入使用一年多,各项指标均达到设计要求。

(1) 浮选精煤采用快开脱水,台时处理量在40t以上,能满足生产需要,同时浮选煤泥水系统和主洗系统可以平衡生产,缩短了浮选系统的开车时间,降低了电耗和生产成本。

(2) 快开配套设施小,易于维修,快开是敞开式能及时排除故障,减少了影响生产的时间。

(3) 快开减轻了工人的劳动强度,每个班只需3人清洗滤布即可,比原来减少2人。

(4) 快开的滤液浓度低可直接作为循环水使用。

5快开运行情况

快开在开始过滤的几秒钟滤液较浑浊,滤液浓度为4.24g/L,然后就成为清水。煤质科对开始的滤液进行积累,分别作了浓度、灰分及小筛分试验。试验结果见表1、表2。

表1快开入料、滤液及产品小筛分试验

粒级 入料(煤样灰分10.56%) 滤液(煤样灰分15.11%) 滤饼(煤样灰分10.09%)
质量/g 产率/% 灰分/% 质量/g 产率/% 灰分/% 质量/g 产率/% 灰分/%
0.5-0.25 22.83 11.52 8.58 1.63 0.83 21.20 14.99 7.53 8.41
0.25—0.125 77.90 39.32 9.15 2.75 1.39 20.26 52.72 26.48 8.82
0.125-0.075 34.00 17.16 9.17 16.97 8.60 11.89 37.15 18.66 8.32
0.075-0.045 17.20 8.68 10.90 16.09 8.15 9.96 18.24 9.16 9.06
<0.045 46.20 23.32 13.31 159.96 81.03 16.71 76.00 38.17 12.88
合计 198.13 100.00 10.21 197.40 100.00 15.83 199.10 100.00 10.27

表2加压入料、滤液及产品小筛分试验

粒级 入料(煤样灰分9.22%) 滤液(煤样灰分9-05%) 滤饼(煤样灰分9.30%)
质量/g 产率/% 灰分/% 质量/g 产率/% 灰分/% 质量/g 产率/% 灰分/%
0.5—0.250 16.97 3.99 6.70 22.44 4.74 6.95 12.47 6.26 7.60
0.25-0.125 77.49 18.24 6.81 99.81 21.07 6.75 44.01 22.08 7.82
0.125—0.075 91.32 21.49 7.74 114.66 24.21 7.82 42.74 21.44 8.19
0.075—0.045 37.51 8.83 7.05 54.87 11.58 7.60 25.82 12.95 7.61
<0.045 201.60 47.45 11.12 181.90 38.40 11.23 74.30 37.27 11.79
合计 424.89 100.00 9.07 473.68 100.00 8.84 199.34 100.00 9.34
从表1、 表2可以看出,快开滤液中小于 灰分为10.09%, 加压的灰分为9.30%,最终销
0.045mm为81.03%, 而加压的为38.40%, 售精煤的灰分改造前为 9.61%,改造后为
开回收了大量的细颗粒煤泥,避免了细泥在系统 9.76%, 提高了精煤的回收率,取得了较好的经
中的循环,滤液的浓度大大降低, 加压滤液浓度 济效益。
高达10.25% ,而快开仅为0.04% 快开滤饼的 (下转第65页)

从表1、表2可以看出,快开滤液中小于0.045mm为81.03%,而加压的为38.40%,快开回收了大量的细颗粒煤泥,避免了细泥在系统中的循环,滤液的浓度大大降低,加压滤液浓度高达10.25%,而快开仅为0.04%;快开滤饼的灰分为10.09%,加压的灰分为9.30%,最终销售精煤的灰分改造前为9.61%,改造后为9.76%,提高了精煤的回收率,取得了较好的经济效益。

6经济效益及社会效益

6.1经济效益

(1) 快开压滤机运行后,加压过滤机停止运行,设备运行台数减少,由29台降为6台,能耗降低,材料、配件费降低,生产成本降低。

(2) 占地面积小,基建投资费用低,节约了投资。

(3) 降低运输成本和生产成本,减少生产影响时间,年节省费用约200万元。

(4) 节约能耗:加压过滤机总装机功率为1477kW,除掉间歇运转的设备,系统开机时功率为1300kW,有效功率75%,每天运行20h,全年生产300天电能的消耗为:A=1300×75%x20x300=5850000kWho

快开总装机容量为680kW,压缩机和刮板机为间歇运转设备,正常运转容量为450kW,每天开车时间约为17h,同理,消耗电能为:A2=450×75%x17x300=1721250kWh

每度电0.39元,则每年电能节约为160万元。

选煤厂浮选精煤脱水系统的改造-板框厢式隔膜压滤机

6.2社会效益

处理粒度范围宽,降低了滤液浓度,有利于提高精煤产率和煤泥水系统的正常运行;降低了工人的劳动强度,减少了劳动用工;处理量增大,节约了电力消耗和水分消耗,降低了厂房噪音污染,有利于资源节约型和环境保护型企业的建设。

7结论

采用快开代替加压解决浮精脱水问题,是行之有效的,快开压滤机具有过滤机速度快,卸料速度快,自动化程度高,处理量大,处理粒度范围大等优点,从该厂的使用结果表明,取得了显著的经济效益和社会效益。


技术:188517-18517

邮箱:suton@su-ton.com

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