轧钢废水降低泥饼含水率

分类:技术文献 194

太钢污水处理场主要处理轧钢废水。日均处理水量为3. 5万吨,反 洗水量1500m\泥量320m3,反洗水及沉淀的 污泥均由泥系统处理,其工艺流程图如图1 必示。

轧钢废水降低泥饼含水率-板框厢式隔膜压滤机

其中浓缩池容积为1500m³,池上设有上 清液排放管,脱水设备设有五台XMZ300/ 1200- 3c型板框压滤机,每台总过滤面积 300m2,滤饼总容量4850L,五台板框连续运 行,平均一天处理泥量为320m3

轧钢废水降低泥饼含水率-板框厢式隔膜压滤机

1现状分析

L 1泥砂比重较大,易沉积于浓缩池底部, 岀泥管被堵,或系统不能满负荷工作,稀泥打 入板框,延长了打泥时间,减少了泥处理量。

1.2 按规程要求,吹风时间为4h,板框滤水口处仍有水滴岀,达不到设计要求,后延长 吹风时间至20h,泥饼含水率虽达设计要求的70%左右,但仍呈稀状,工作中泥不好卸 车,外运时沿路流失,对环境造成二次污染, 因此认为70%的含水率不合适,只有再降低 泥饼含水量,才能减少对环境的污染。

2对策与实施

经过一段时间运行,问题逐一暴露出来 后,认为抽泥管距浓缩池底部有500mm,使 大量泥砂沉积池底,抽不到板框。为此,在浓 缩池中安装了曝气管,即从空压机出风口引 出一管,接到浓缩池底部,使泥砂不再沉积 (如图2),并对先吹风后打泥和边吹风边打 泥两种方法进行试验比较,确认后者为最佳 工作方式,该方式吹风打泥时间7h,框内压 力可达0. 8MPa,效果良好。

轧钢废水降低泥饼含水率-板框厢式隔膜压滤机

通过釆取以上措施,解决了泥管被堵现 象,缩短了打泥吋间。为缩短吹风吋间,降低 泥饼含水率,我们在泥液中投加1/50的5% 〜7%浓度的无机絮凝剂聚合氯化铝,可以使 泥液中的泥在1分钟内很快地形成较大的絮 状物,并能分解泥液中的油污,增强滤布的滤 水性。进一步缩短了打泥时间,由原7h缩至 5h左右,同时也增加了泥饼的剥离性,减轻 了工人卸泥时的劳动强度。但泥饼仍偏薄(2 〜3cm),这也是造成吹风时间长、泥饼含水 率较高的主要原因,于是采取了一次进满泥 后,空3h左右的水,再进行第二次进泥,泥饼 厚度增至4cm,这样既增加了泥的处理量叉 减少了水和电的消耗量。同时,又对吹风吋间 进行了探索,当板框内泥满达0. 8MPa压力 后开始吹风,我们对吹风时间进行计点表明, 到滤板上渗出水滴状时,所需的时间最短为 6h,最长为7h,所以得出每框泥吹风时间最 短为6h,既保证了泥的脱水效果,又使卸泥 时间由原来的2h降至0. 5h左右。

轧钢废水降低泥饼含水率-板框厢式隔膜压滤机

主要问题解决后,为了更加完善工序的 合理性和科学性,还发现卸泥完毕后的滤布 水洗是否干净,同样是一个保持滤布波水性 好,保证滤饼含水率不高的因素。根据规程要 求,清洗波布时,喷嘴与支架角度要求自行随 时调整,这样给工作带来不便。喷嘴喷出的水 常不能全部落在滤布上,清洗效果不好。在实 施中,多次对支架与喷嘴角度进行选择,分别 调至60、65、70、75等,最后认为65。为最 佳角度。此时加以固定,将水压调到1. 6MPa, 冲洗滤布至清洁为止,并将一遍水洗改为两 遍水洗。

3效果检査

自实施上述措施后,泥饼含水率 明显下降,由实施前最低的61. 5%(平均为 70%),达到实施后,最低降为45%(平均减 小到50. 26%)。由此表明,我们达到了预期 的目的,在增加了处理泥量的情况下,同时也 降低了消耗,大大缩重了吹风时间,缩但丁卸 泥时间,减轻了卸泥的工作强度,解决十生产 中的一个难点,也减少了对环境的污染。但也 存在着泥液中含油量大,便滤布滤水性变差, 增加了进泥时间,缩短了滤布的使用周期,这 有待于我们加强水处理工艺中气浮池的除油 管理。


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