选煤厂精煤压滤机技术

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概况

协庄煤矿选煤厂于1987年投产,原设计入选能力为120万t/a,1994年选煤厂进行了改扩建,入选能力增加到180万t/a。原设计及改扩建都采用跳汰选煤,煤泥水直接浓缩压滤的工艺流程,为适应煤炭市场发展的需要,满足用户对产品质量的严格要求,提高生产能力及产品质量,增加企业经济效益,协庄煤矿选煤厂对洗选工艺进行了系统改造:新加一套浮选及精煤压滤机系统,更新了跳汰机。

1方案论证

1.1跳汰机的选择

协庄煤矿选煤厂原设计选用的是LTX-14型卧式风阀跳汰机,卧式风阀调节不够灵活,有效适用范围窄,不能适应变化频繁的原煤煤质。另外设备已运行十多年,机械性能及分选精度都已下降,分选易选煤时,砰石含煤率高达8.53%,既浪费了资源,又降低了企业的经济效益。

空气室跳汰机按空气室的位置分为筛侧、筛下空气室跳汰机。筛侧式空气跳汰机是由活塞跳汰机发展而来,空气室位于跳汰室一侧,因沿跳汰室宽度上受力不均、水波高度不等、脉动水流的运动速度不均匀,所以分选精度低;筛下空气跳汰机把空室移到筛下,从而改变了沿跳汰室宽度上各点受力不均的状况,使跳汰机床层上液面各点水波高度相等.提高了分选效果。

鉴于上述分析选择SKT-14跳汰机代替原LTX-14跳汰机。SKT-14跳汰机采用漏斗型单格式组合机体,U型振荡筛下空气室,数控气动风阀、无溢流堰仓式稳静排料机构,实现了自动排料,分选精度高。

选煤厂精煤压滤机技术-板框厢式隔膜压滤机

1.2煤泥水系统

协庄煤矿选煤厂原设计是分级入选,无浮选工艺。近几年随着入选量的逐渐增大,入选原煤煤泥量越来越大,原煤分级因入选量大而几乎不起作用,导致入选原煤中煤泥量由原设计的6%增至目前的近12%,煤泥灰分也降至20%左右。因为没有浮选工艺,煤泥中的精煤得不到有效回收,只能作为燃料煤出售,既浪费了资源,又加重了煤泥水处理系统的工作强度,煤泥水系统常常处于恶性循环之中,直接影响跳汰机的分选效率。因此,必须选用煤泥洗选设备对煤泥进行洗选加工,此举不仅可以降低煤泥水处理系统工作量,改善跳汰机分选效率,而且可以为企业带来可观的经济效益。

目前国内煤泥洗选加工的主要设备是浮选机和浮选柱。浮选机的优点是单机处理量大,性能稳定可靠,可有效分选0.5-Omm煤泥;缺点是动力消耗比较大。而浮选柱的优点是无运动部件,动力消耗小,对高灰细泥尤其是0.045mm以下细泥分选精度比较髙;缺点是单机生产能力低,需加喷水,对0.2mm以上粒级煤泥分选精度低,有跑粗和尾矿灰分低的现象。

浮选精煤脱水常用真空过滤机精煤压滤机。真空过滤机处理量低,产品水分高;精煤压滤机处理量大,产品水分低,滤液浓度低,克服了细颗粒在洗选系统中循环的问题。

根据协庄煤矿选煤厂生产实际情况,结合以上分析,决定选用浮选机和精煤压滤机对煤泥进行洗选加工,取消了圆盘真空过滤机。

项目实施

工艺流程落实后,协庄煤矿选煤厂与设计研究部门密切合作,结合现场特点,制定出切实可行的实施方案。整个系统改造历时7个月,安装了39台设备,在整个安装过程中生产照常进行。系统改造全部完成,一次调试成功。

选煤厂精煤压滤机技术-板框厢式隔膜压滤机

改造效果

改造后的系统自动化程度高,跳汰机所有控制参数调节都集中于触摸屏,调节方便;浮选机加油及调整都采用了全自动控制,减少了人工操作的盲目性;各种参数微机显示,入浮量、浓度及加药量一目了然;提高了浮选精煤产率,降低了浮选药耗。

系统投产后,SKT-14跳汰机处理量比原LTX-14型跳汰机处理量提高22%,精煤产率提高了1个百分点,跳汰机选后砰石含煤率降到3.04%,按年处理90万t原煤计算,每年可增加精煤产量1.1万t。浮选系统每年也可生产浮选精煤7万多吨。技术改造后每年可增收1034万元,项目总投资796万元,不到一年即可收回全部投资,经济效益显著。增加煤泥浮选系统后,基本实现了“清水”选煤,大部分煤泥成为浮精后直接进仓销售,减轻了煤泥落地对环境的污染,杜绝了煤泥水外排,社会及环保效益十分明显。


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