厢式压滤机拉、取板、保压自控系统

分类:维护保养 519

简介

在中铝山西分公司的多品种 产品~一拟薄水铝石生产过程中, XMZ 1 50/1200厢式压滤机是洗涤、 分离岗位的主体设备。其工作可 以手动操作也可以自动运行。但 在使用过程中,由于其自动控制 系统存在较大问题,长期以来只 能用手动操作,不仅加大了操作 者的劳动量,也给设备维修带来 极大不便。其故障主要表现在拉、 取板不正常和不能自动保压。 厢式压滤机的工作过程 厢式压滤机的工作全过程共 包括6种工作状态,可以手动或自动完成。

厢式压滤机自动过程框图在自动状态下,这6种工作状 态之间的转换是由PLC内部逻辑 程序根据外部控制元件的反馈信 号条件来完成的。其外部反馈信 号主要是由电接点压力表(PY)、限 位开关(SQ)、压力继电器(SP.SP,) 等控制元件传来的。PLC根据其输 入决定输出信号送到各个电磁阀 线圈或控制油泵电机的接触器线 圈,从而实现各个工作状态。

自动运行过程中的故障分析

拉、取板不IE常及解决方法

(1)故障现象:在自动运行状态下,经常出现拉、取板不正常的 现象。即:取板到位后移板器不动 作或拉板到位后移板器不动作, 不能连续拉完所有滤板。

(2)解决方法:首先打在手动 状态,试拉、取板工作正常,可以 确定拉、取板电磁阀和油泵无故 障。再在自动运行状态下,观察 PLC上信号指示。发现拉、取板压 力继电器输入的信号不正常。正 常情况下,取板到位后,取板压力 继电器动作,PLC输入点03带电。 而拉板到位后,拉板压力继电器 动作,PLC输入点04带电。可在故 障时,取板到位后0 3灯不亮,说 明取板压力继电器无信号输入。 或者拉板到位后04灯不亮,说明 拉板压力继电器无信号输入。 拉取板压力继电器的电信号 是通过微动开关传到PLC的。用万用表检查微动开关触点,发现其常开点接触不良,可以断定微动 开关动作异常是拉、取板不正常 的原因。打开微动开关发现,触点 接触不正常的原因是由于油渗进 开关引起的。用酒精擦拭后使用 正常。但拉不完一车料又不正常 了,只好改为手动操作。后来重新 选过几种型号的微动开关,效果 均不理想。经研究,改用日本生产 的MAP一080/20压力继电器,只需 调整好其动作压力,拉、取板异常 的问题得到了解决。

自动保压不正常及解决方法

(1)故障现象:机头压紧油压 上升达上限后,过滤保压指示灯 不亮,压力泄露到下限后,油泵也 不能再启动,不能保证上料时不 刺料。

(2)解决方法:机头压紧,压 力达上限后,PLC上输入点05带 电,经过一定的延时,PLC输出点 06带电,压滤机进入保压状态。当 压力下降到下限后,输出点06带 电,油泵自行启动,机头压力开始 上升。由此,能保障在进料时滤板 一直处于压紧状态。故障时,压力 达上限后,05灯不亮,油泵一直运 行。用万用表检查电接点压力表 触点,发现接触不良。由于其安装 在机头位置,怀疑也是油渗进表 内所致。用酒精擦拭其触点后,压 力达上限05灯亮,自动保压正常。 为彻底解决此问题,经咨询仪表 技术人员,选用一种磁触式YXC— l 50型电接点压力表,其触点接触 效果较好,此故障得到了解决。

结束语

通过对以上2种故障现象的 剖析,找出了XMZl50/1200厢式压滤机自控系统不能正常运行的原 因,并进行了改造,从而使其正常 工作,大大降低了劳动者的强度, 提高了设备的利用率。

上一篇: 下一篇:
展开更多
欢迎您来厂考察!

loading...