板框压滤机在纯碱行业中的利用

分类:技术文献 218

利用板框压滤机的原因

在纯碱生产过程中,为提高产品品质,减少生产 过程中氨、盐及二氧化碳的损失,减少塔器管线的结 疤需要对盐水进行精制。原盐用热水溶解制得饱和 粗盐水。在除镁、除钙过程中加稍有过量的石灰乳和 纯碱液使之产生Mg(OH):和CaCO。、泥砂等沉淀, 从反应罐出来的悬浮液经曲径槽时加入PAM(聚丙 烯酰胺)助沉剂然后进入澄清桶澄清后底下排出的 盐泥,再经三层洗泥桶进行洗涤后直接外排或利用板框压滤机进行压滤。

青海碱业有限公司一期90万吨/年纯碱项目在 设计时利用废液管线将盐水废泥与废液一起排入渣 场,随生产负荷的逐渐提高,尤其当一期“填平补齐” 项目投产后,废液、废盐泥量随之增加,为减轻废液 管线压力降低废液管线输送量,将增设板框压滤机 对废泥进行处理。废盐泥经板框压滤机处理后,废液 管线每小时可减少输送量约为150m3,并可节水、节 电。利用板框压滤机对废盐泥进行压滤,对节约水资 源及降低电耗具有重大意义。

工艺设计要求

废泥排放量计算 根据对废泥排放量跟踪取样,计算如下:

1.每小时产量:138.9t。(年产120万吨)

2.吨碱耗盐量:1897.9m3/t。

3.每小时耗盐量:263.62t。

4.原盐成份: NaCI%:87.86 Ca2+%:0.36 M92+%:0.29 水不溶物%:3.86

5.水不溶物带入量 138.9×1.8979×3.86%=10.18t

6.原盐Ca2+的带入量 138.9×1.8979×0.36%×100/40.1=2.37t

7.原盐M92+的带入量 138.9×1.8979×0.29%×58.31/24.31=1. 83t

8.灰乳Ca2+的带入量 138.9×1.8979×0.29%×100/24.31=3.14t

9.灰乳带入砂石量按0.5t计。

10.18+2.37+1.83+3.14+0.5=18.02t 按固/液比为10%计,每小时废泥排放量为 150m3/h,经测定,lm3废泥含固量(干基)为125mm 左右,废泥成份(干基)为:水不溶物:97.27%,Ca2+: 0.16%,M92+:0.15%,CI一:1.1%,S042-:3.17%, pH:8.0。 按排放量150m3/h废泥计算,每小时需排出固 体杂质为150×125=18.75t。 即每小时需处理废泥约150m3,经板框压滤机 处理后滤泥量为18.02~18.75t。

板框压滤机的选型及设备技术参数、工艺参数

1.根据我公司废盐泥量选用2台XMZ800/2000 一U型压滤机,并配增强聚丙烯滤板。

2.投资计算 2台XMZ800/2000–U型压滤机需140万元, 另加厂房及安装费用,共计需220万元。

3.投资前后效益比较分析

①经板框压滤机后滤液可打入杂水罐内进行化 盐,滤液不浪费;而滤饼经板框压滤机卸下后要依靠 汽车运出厂外,此会增加制造成本,按废渣运输计 算,每吨5元计,每小时增加费用为18.75×5×24= 2250元/天,计82.125万元/年。

②人工费用增加:操作工每班4人,检修工2人,人均工资1200元,共计25.92万元/年。

③对废液管线:青海碱业有限公司90万吨/年

在纯碱生产过程中,因精制盐水过程中要产生钙镁杂质及泥沙等杂质,文中就板框压滤机在纯碱生产中对杂质进行处理进行了阐述说明。

关键词:纯碱压滤机板框压滤机盐泥压滤机

标签:氯碱盐泥压滤机 上一篇: 下一篇:
展开更多
欢迎您来厂考察!

loading...