废水压滤机工程实例(硝基苯)

分类:技术文献 188

0引 言

硝 基 苯 是 一 类 重 要 的 化 工 原 料,多 用 作 炸 药、农药 以 及 橡 胶 化 促 进 剂 的 原 料。硝 基 苯 具 有 极 大的 毒 性,特 别 是 具 有“三 致”效 应。目 前,Fenton氧 化 法 被 广 泛 应 用 于 硝 基 苯 废 水 处 理 中。山 东 某化 工 企 业 硝 基 苯 废 水 处 理 站,主 要 负责 处 理 站 区 内 的 生 产 废 水,废 水 处 理 站 原 有 废 水 处理 工 艺 主 要 采 用Fenton预 处 理-生 物 处 理(厌 氧-接 触 氧 化-SBR),处 理 量 为200m3/d。随 着 环 保排 放 标 准 的 日 益 严 格,对其企业生产废水的排放要求 也 相 应 提 高,要 求 其 总 氮 排 放 指 标 小 于50mg/L。由于现有设施陈旧且工艺在总氮去除上存在缺陷,总 氮 治 理 改 造 工 程 的 实 施 迫 在 眉 睫。经 设 计 人 员 现 场 查 看 以 及 对 之 前 运 行 数 据 的 汇总 分 析,在不影响原有工艺对硝基苯类污染物去除效 果 以 及 经 济 最 优 的 前 提 下,对该污水站废水处理中Fenton预 处 理 工 艺 的 加 药 量 进 行 优 化,同 时 改 造生 化 处 理 工 段,增 强 系 统 脱 氮 能 力。

1设 计 进 出 水 水 质本 次 工 程 改 造 前 后,该 废 水 处 理 站 的 处 理 水 量不 变,规 模 为200m3/d,出 水 执 行《山 东 省 南 水 北 调沿线水污染物综合排放标准》(DB37599-2006)一般保护区域标准。

2废 水 处 理 改 造 工 程 的 实 施

2.1原 有 工 艺 处 理 流 程原 工 艺 处 理 流 程 采 用Fenton氧 化 法 对 废 水 进行预 处 理,将废水中的硝基苯等难降解的有机物氧化,同 时 提 高 废 水 的 可 生 化 性。经 预 处 理 后,依 次 进入 水 解 酸 化 池、厌 氧 池、接 触 氧 化 池 和SBR池 生 化系 统,利用微生物的作用进一步去除废水中的COD、TN和 氨 氮 等 污 染 物。系 统 产 生 的 污 泥 经 污泥池 暂 存 浓 缩 后,利用压滤机进行脱水处理,干 化 污泥外 运 处 置,上清液和滤液进入集水池重新进行后续 工 艺 处 理。原工艺流程如图1所 示。

废水压滤机工程实例(硝基苯)-板框厢式隔膜压滤机

2.2原工艺主要构筑物设计及设备选型

2.2.1预 处 理 系 统

(1)集 水 池。集水池的主要作用是调节水量,并对 废 水 进 行 预 处 理。设 计 尺 寸 为L×B×H=7.7m×5.5m×3.6m,1座,钢 筋 混 凝 土 结 构。水力 停 留 时 间 约 为12h。配 备 预 曝 气 系 统,集 水 池 离心 泵2台,流 量 为12m3/h。

(2)预 处 理 水 池。预 处 理 水 池 是 将pH调 节 池、芬顿 氧 化 池 和 芬 顿 沉 淀 池 合 并 设 计 的 一 体 池 结 构,尺 寸 为L×B×H=6.9m×4.9m×4.0m,钢 筋 混凝 土 结 构,主 要 作 用 是 调 节pH、进行芬顿反应以及絮 凝 沉 淀。芬顿反应池的水力停留时间约为7h。配 备 曝 气 系 统。工艺运行过程中,硫 酸 亚 铁 每 小 时约 投 加50kg,双 氧 水 每 小 时 约 投 加45L。

2.2.2生 化 处 理 系 统

(1)水 解 酸 化 池、中 间 水 池1。水 解 酸 化 池 设 计的主要目的是将废水中的大分子有机物经水解、酸化 作 用,降 解 为 小 分 子 物 质,改 善 废 水 的 可 生 化 性。中间 水 池1与 水 解 酸 化 池 合 建,为 钢 筋 混 凝 土 结 构,中 间 水 池1设 计 尺 寸 为L×B×H=2.5 m×2.4m×4.5m,水 力 停 留 时 间 约 为2.5h;水 解 酸 化池设计尺寸为L×B×H=10.6m×5.0m×4.5m,水力停留时间 约 为18h,水 解 酸 化 池 内 悬 挂 填 料,中间水池1配备2台离心泵,流量为25m3/h。

(2)厌 氧 池。厌氧池的主要作用是将进一步降解 废 水 中 的 有 机 物,同时将废水中的硝态氮经反硝化 用 去 除。设 计 尺 寸 为L×B×H=14.2m×5.5m×7.0m,分 两 格,钢 混 凝 土 结 构,水 力 停 留 时间 约 为60h,池 内 悬 挂 填 料,配 备 管 道 布 水 设 施。

(3)接 触 氧 化 池、接 触 氧 化 沉 淀 池、SBR池 和 中间 水 池2、中 间 水 池3。接 触 氧 化 池、接 触 氧 化 沉 淀池、SBR池、中 间 水 池2和 中 间 水 池3进 行 合 建,钢筋 混 凝 土 结 构,设 计 尺 寸(L×B×H)分 别 为19.8m×2.5m×5.0m,4.0m×2.5m×5.0m,10.6m×7.0m×5.0m,8.0m×2.5m×5.0m,5.2m×2.5m×3.5m;水 力 停 留 时 间 分 别 为27.5、6、40、7和4.5h。接 触 氧 化 池 内 悬 挂 填 料,其 与SBR池 均 设 置 曝气 设 备,SBR分 两 格,每 格 设 置 一 台 滗 水 器;接 触 氧化 沉 淀 池 配 备2台 泵,泵 的 流 量 为25m3/h,将 池 内污 泥 输 送 到 污 泥 池 中;中 间 水 池2配 备2台 水 泵,流量 为50m3/h,将中间水池的水输送至接触氧化池和SBR池,使 废 水 得 到 循 环 处 理;中 间 水 池3配 备2台 泵。

2.2.3污 泥 处 理 系 统

(1)污 泥 池。污泥池的主要作用是对污泥进行暂 存 与 浓 缩,设 计 参 数 为L×B×H=6.0m×3.0m×3.5m,分 为 两 格。钢 筋 混 凝 土 结 构。污 泥暂 存 浓 缩 时 间 为12h,浓 缩 方 式 为 重 力 浓 缩。配 制2台 气 动 隔 膜 泵(流 量 为0~8m3/h),其 作 用 是 将 污泥 输 送 至 压 滤 机。

(2)压 滤 间。压 滤 间 的 占 地 面 积 为5.5m×7m,内 设 置1台 厢式压滤机,液压压紧进料方式,中进料滤板规格为870mm×870mm,过滤面积为50m2,过滤压 力 为0.6MPa。

2.3工 程 改 造 的 实 施

2.3.1原 工 程 存 在 的 问 题 及 改 造措 施针 对 出 水 总 氮 超 标,对 原 有 系统 进 行 检 查,发 现 如 下 问 题:

①厌 氧 反 应 池 内 淤 积 的 污 泥较 多,溶 解 氧 含 量 过 高;

②曝 气 设备 损 坏 严 重,缺 少 合 适 的 维 护 与 更新,接 触 氧 化 池 内 曝 气 效 果 不 理想;③接 触 氧 化 沉 淀 池 设 计 不 合理,表 面 负 荷 过 大,不 利 于 固 液 分离;④SBR池内曝气系统部分堵塞;

⑤废 水 中 总 氮 主 要 为 硝 酸 盐氮,系 统 脱 氮 功 能 较 差。针对以上问题拟采取以下改造措施:

①将 现 有 厌 氧 反 应 池 改 造 为 一 级 生 物 增 效 脱 氮池,清 空 池 内 污 泥,拆 除 池 内 填 料,增 设 搅 拌 设 施;

②优化Fenton加 药 配 比,降 低 生 物 增 效 脱 氮 池 进 水溶解 氧 含 量,经 芬 顿 试 验 探 究,改 造 后 硫 酸 亚 铁 每 小时 投 加 量 约 为50kg,双 氧 水 约 投 加25L/h;

③将 现有接触氧化池改造成生物增效好氧池,拆 除 池 内 填料及 原 有 曝 气 设 施,更换为可提升式曝气设施;

④将现 有SBR池改造为具有反硝化功能的SBR池,原有曝 气 设 施 更 换 为 可 提 升 式 曝 气,增 加 搅 拌 设 施;⑤投 加 碳 源,从原有甲醇罐区增加输送管道直接输送 至 水 解 酸 化 池、中 间 水 池1、生 物 增 效 脱 氮 池、生物 增 效 好 氧 池 及 中 间 水 池2。生物增效脱氮池和生物增效好氧池,均 采 用 生物增 效 工 艺。生 物 增 效 工 艺 综 合 利 用 生 化 炭 技 术 及生 物 增 效 技 术,其定向筛培及复配优势复合微生物的使 用,使废水处理体系具备对特定污染物的高降解 能 力,同 时 具 备 耐 受 高 毒 性、高 盐 分 的 特 点,且 只需 一 次 性 投 加。

2.3.2改造后工艺流程及设备选型

(1)工 艺 流 程。由于废水的处理规模与原有工程设 计 规 模 相 同,因此在保证处理效果的前提下,兼顾 经 济 效 益,本 次 改 造 工 程 均 利 用 原 有 构 筑 物。改造 部 分 的 工 艺 流 程 见 图2。

废水压滤机工程实例(硝基苯)-板框厢式隔膜压滤机

(2)构 筑 物 设 计 及 设 备 选 型。①生 物 增 效 脱 氮池。生 物 增 效 脱 氮 池 即 为 原 厌 氧 池,新 增 搅 拌 机套(叶 桨 直 径:260mm;叶 桨 转 速:960r/min)。设计 污 泥 浓 度 为4000 mg/L,脱 氮 速 率:0.04kgNO3-N/(kgMLSS·d),进、出 总 氮 浓 度 为500、100mg/L。拟采用甲醇作碳源,投 加 甲 醇 量 约 为1100mg/L(甲 醇 与 氮 含 量 比 例2.47:1计 算,结合 以 往 工 程 经 验 设 计 一 定 余 量)。反 硝 化 细 菌 的 投加 量 约 为150kg,高 效 菌 酶 复 合 载 体 投 加 量 约 为5t。②生 物 增 效 好 氧 池、好 氧 沉 淀 池。生 物 增 效 好氧 池 即 为 原 有 接 触 氧 化 池,新 增 可 提 升 式 膜 片 曝 气器27组,单 组 曝 气 量 为4~12m3/h。投 加 高 效 霉菌 复 合 载 体2t。好 氧 沉 淀 池 新 增 管 道 曝 气 设 备(间歇 使 用)和 污 泥 回 流 管 道(将 好 氧 沉 淀 池 的 污 泥 回 流至 生 物 增 效 脱 氮 池)。③SBR池。即 原 有SBR池(进 水 和 沉 淀 设 计 时 间 为1h,曝 气、搅拌和闲置时间根 据 水 质 情 况 而 定),本 次 改 造 工 程 设 计 脱 氮 速 率 为0.01[(kgNO3-N/(kgMLSS·d)],污 泥 浓 度4000mg/L,进、出 总 氮 浓 度 分 别 为100、40mg/L。新 增潜 水 搅 拌 机4套(叶 桨 直 径:260mm;叶 桨 转 速:740r/min),可 提 升 式 膜 片 曝 气 器54组,单 组 曝 气 量 为2~6m3/h。甲 醇 投 加 量 约 为160mg/L(甲 醇 与 氮含 量 比 例2.47:1计 算,结 合 以 往 工 程 经 验 设 计 一定 余 量),高 效 菌 酶 复 合 载 体 投 加 量 约 为3t,反 硝 化菌 剂 投 加 量 为50kg。

3改 造 后 运 行 效 果

3.1采 样 点系 统 设 备 安 装 完 毕 后,为 考 察 改 造 后 对 污 染 物的 去 除 效 果,2019年9月开始对系统进行调试。3.2TN指 标 分 析调试过程中,为使微生物逐渐适应废水环境,进水水量采用逐步提升的方式,前期减少的废水进水量(剩余废水直接排放至SBR池),并采用清水补充。如图4和图5所示,①~⑥区域的进水量 依 次 为1、2、3、4、5、6m3/h,所需清水补充量为5、4、3、2、1、0m3/h。调 试期间,未被处理的废水部分排入厂区内事故池,部 分直 接 排 入SBR池。因 生 产 原 因,进水水量和废水污染物的浓度不稳定,呈 现 波 动 状 态。由 图4可 以 看 出,随 着 工 程 调试的 进 行,进 水 水 量 逐 渐 提 升,中 间 水 池1中 的TN含量随之呈现出波动上升的趋势,说明进入系统中的TN总 量 逐 渐 增 加。

3.3SV30、pH和COD指 标 分 析调 试 时 期SV30、pH和COD的指标检测结果见表2。生物增效脱氮池中的COD含 量 在 不 同 区 间略有 波 动,①~⑥成波动上升的趋势,可 能 原 因 为 甲醇 投 加 量 逐 渐 增 加,使 得 生 物 增 效 脱 氮 池 的COD呈 现 上 升 趋 势;好 氧 沉 淀 池 和SBR池 的COD含 量较 生 物 脱 氮 池 明 显 降 低,说明剩余甲醇在好氧沉淀池 和SBR池 得 到 降 解,且③以 后,SBR池COD浓 度均 在50mg/L以 下,达 到 排 放 标 准;由 生 物 增 效 好氧池 中SV30的 变 化 趋 势 可 知,调 试 期 间SV30逐 渐 增大,生 物 量 的 逐 渐 增 加,生 物 脱 氮 能 力 也 随 之 增 大;中 间 水 池1、生 物 增 效 脱 氮 池 和 生 物 增 效 好 氧 池 的pH均 在6~9,因 生 物 反 硝 化 作 用 可 产 生 碱 度,经 生物 增 效 脱 氮 池 后,废 水pH略 有 升 高。

4社 会 经 济 效 益 分 析综 合 工 程 实 际 情 况,该 改 造 工 程 总 投 资 约120万 元。改 造 工 程 正 常 运 行 后,电 价 按0.70元/(kW·h)计,设 备 有 功 功 率6.77kW,新 增 电 费 约 为0.57元/m3;反 硝 化 药 剂 费 用 为3.7元/m3。因 此,改 造 后 运 行 费 用 为4.27元/m3。此 废 水 处 理 站 改 造 工 程,在 最 大 程 度 利 用 现 有构 筑 物 的 前 提 下,采 用 生 物 增 效-反 硝 化 菌 剂,使 得改 造 后 出 水 指 标 可 达 标 排 放,为生物脱氮技术工艺的 改 造 提 供 借 鉴,推 广 应 用 前 景 良 好。


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