双隔膜压滤机在高炉煤气洗涤污泥脱水中的应用

分类:技术文献 解决方案 229

概况

南钢高炉煤气洗涤水处理系统承担着炼铁厂5座高炉煤气洗涤水的处理任务。系统最终的污泥脱水设备采用的是厢式压滤机,它是煤气洗涤水闭路处理系统的关键性设备。原使用的两台压滤机是为处理1#~4#高炉煤洗涤水而设计的,是XMZC120型厢式单隔膜压滤机

2单隔膜压滤机的使用状况

该设备投入使用后,我们发现该压滤机在结构和工艺上存在着致命的缺陷,生产效率低下,机械、液压系统故障多,备件消耗量大,不能满足生产要求,多次咨询生产厂家有关人员,仍不能解决问题。其主要缺陷如下:

双隔膜压滤机在高炉煤气洗涤污泥脱水中的应用-板框厢式隔膜压滤机

(1)生产能力严重不足:在原设计中四座350m3高炉煤气洗涤污泥脱水采用两台过滤面积为120m²的自动厢式压滤机,单台机滤室容积为1.84m³、每个周期生产能力为含水25%以下污泥5.15t,但实际单台机处理能力仅为2t/周期,远不能满足生产需求。

(2)压滤机出泥效果差:原设计含水率为25%,实际达到36%以上,远高于设计要求,带来了运输和环境污染的问题。

(3)设备故障多:由于压滤机原设计上的结构复杂、板材选取不适当、系统工作压力高、压榨不合理(单隔膜压榨),液压系统复杂且泄漏点多,未充分考虑现场工作环境等缺陷,从而造成了设备的磨损大,故障率奇高,经常性发生由于系统工作压力过大造成增强聚丙稀板崩裂、压榨膜撕裂、链条断裂的故障,几年来两台压滤机每年备件费用高达60万元。

(4)运行费用高:由于压滤机所要求的进料压力要在0.40MPa以上,所以配套进料泵功率大、液压系统的工作压力高、空压机工作压力高,使得正常的生产运行费用较高;

(5)工人的劳动强度大:由于压滤机进料压力大,造成压滤机经常喷料,污染环境;由于压榨膜经常性的破损,膜、板与布之间常常夹泥,为了正常生产,几乎每个过滤周期就要冲洗、清理夹泥一次,加上设备故障多,每台机平均每天故障停机检修时间为4h,给操作工、检修工带来很大的工作量;同时设备到处渗油、润滑状况及现场环境极差,给正常的生产管理带来了极大的影响。

随着南钢5#高炉煤气洗涤水进入,高炉的利用系数的大幅提高,特别是环保方面闭路循环的严格要求,整个煤气洗涤水系统处理量大增,需要进行脱水的泥量大大增加。按原设计能力现有的两台压滤机应能满足要求,但由于存在以上的问题,污泥脱水成为了制约系统正常生产的咽喉,洗涤循环回水的悬浮物甚至高达700mg/1,发生了洗涤塔喷头堵塞、冷却塔填料瘫塌、水稳剂药耗大幅上升等事故。

3双隔膜压滤机的改造

3.1项目

经过对生产厂及用户的多次走访,我公司决定选择XMCZ120型厢式双隔膜自动板框压滤机对现有设备进行改造,改造的主要项目如下:

(1)两台压滤机彻底更换为青岛环保设备厂生产的XMCZ120型厢式双隔膜自动板框压滤机(利用现有的基础进行);

(2)四台浓缩泵配套改型为3/2C—HH型渣浆泵(配套电机为30kw);

(3)管道系统改为耐磨材质的铸铁管;

(4)全部阀门更换;

(5)配电系统配套改造。

为了保证设施的正常运行,改造工作与生产同时进行,并经过近一年的试运行。

3.2改进

在该设备的试运行中我们也发现了它的一些不足之处,并在生产厂的配合下进行了改进:

(1)由于采用原设备基础,改造后的压滤机为非标(比标准设备长60cm),虽然厂家增加了板的数量,受轴行程的限制滤板压紧后系统的压力达不到工作要求,通过我们的分析研究后将液压缸的轴加长了50cm;

(2)压滤机压缩空气的进气管厂家使用的是6mm普通钢管,在使用中我们发现这种钢管易损坏且不易更换,全部改为不锈钢管;

(3)滤板的钢板和橡胶板的联接法兰宽度仅有2cm,压紧力不足,全部改为4cm宽;

(4)滤板的钢板和橡胶片的联接螺栓厂家采用的普通螺栓,使用后易锈蚀、不易再拆卸,全部更换为不锈钢螺栓。

4改造效果

改造实现了改变原压滤机效率低下、备件消耗费用高、维修量大的缺陷,其主要优点有以下几个方面:

(1)改造后的压滤机采用整体钢板和双隔膜厢式橡胶片作滤板,省去了单独的橡胶隔膜,不仅改变了聚丙稀板易碎裂的情况,而且实现了双隔膜双面压榨;

(2)改造后的压滤机由于滤板间隙达到5cm,进料压力仅要求0.1~0.2MPa,降低了系统的工作压力,且布料均匀,使得滤板等设备的磨损小,双面压榨又使得橡胶板不易撕裂,大大降低了备件的消耗量;

(3)改造后的压滤机采用橡胶板,使得系统密封效果好,不易喷料,而且双隔膜双面压榨,每块板上均有压榨进气装置,压榨压力低而且效果好,滤饼含水率达到25%以下;

(4)改造后压滤机由于导水板分流通畅,滤渣脱水采用双隔膜挤榨快速脱水,极大地缩短了滤渣的脱水时间,生产效率高且落料容易,不粘滤布,大大提高了工作效率,降低了操作工人的劳动强度;

(5)改造后的压滤机液压系统设计更加精巧,一台油泵代替了传统的高、低压两台油泵,减少了液压元件,液压系统体积缩小了一半,使用了台湾产的电磁换向阀、日本产的液压密封圈等可靠性高的液压元件,基本实现了液压系统无故障运行;降低了控制拉板器的油马达的转换速度,减少了链条由于突然反向受力而崩断的故障;

(6)改造后压滤机操作程序采用PLC控制,完全实现了操作的自动化,而且在实际运行中可靠性较高,大大降低了工人的劳动强度,为减少作业时间、减少操作工人数提供了保证。改造前后的效益对比(单台设备)见表1。

项目 原压滤机 改造后压滤机
时间 1年 1年
产泥量 8400t 12000t
消耗的滤布 1200条x165元/条=19.8万元 600条x125元/条=7.5万元
消耗的压缩板及压榨膜 120x(1270+450/2)=17.94万元 60×2000/3(三年更换一次)=4万元
拉板器及其它液压元件消耗 5万元 1万元
电费 22.68万元 15.12万元
消耗合计(3~6项) 65.54万元 27.62万元

两台压滤机改造后不仅可满足生产要求,而且每年可产生效益:2x(65.54-27.62)=75.84万元。

双隔膜压滤机在高炉煤气洗涤污泥脱水中的应用-板框厢式隔膜压滤机

结论

通过以上的分析与对比可见,厢式双隔膜高效板框压滤机的连续运行能力强、自动化程度高、运行可靠,是可以应用在高炉煤气洗涤污泥脱水工艺中的。


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