厢式压滤机处理盐泥改造

分类:技术文献 228

简介

盐泥是氯碱行业原盐精制过程中产生的废弃 物。我国烧碱企业所用的原盐质量较差,产生的盐 泥量也相对较多。中盐湖南株洲化工集团有限公司 (以下简称“中盐株化”)烧碱产能为2l万t/a,排放 含水质量分数约为95%的盐泥达19万t/a。大量的盐泥废渣直接排人地沟,不仅造成资源的浪费,而且流入湘江,造成了严重的环境污染。因此,中盐株化决定对盐泥处理工艺进行改造,采用过滤效果好、 效率高的厢式压滤机替代三层洗泥桶洗泥回收原 盐。处理后的清液送到化盐工段回收利用,干渣运走填地深埋,既降低了烧碱生产的盐耗,又解决了盐泥排放造成的污染。

改造前盐泥处理状况

中盐株化采用隔膜法和离子膜法生产烧碱,电解槽使用的盐水必须进行严格精制,在盐水精制过 程中又必须添加Na2CO,、NaOH以除去原盐中夹带 的Ca2+、M92+,在澄清桶底部生成CaCO,、Mg(OH)2 等混合物盐泥。从澄清桶底部排出的盐泥中原盐的 质量浓度为315 g/L,这些盐泥经三层洗泥桶洗涤, 回收部分原盐后,再将含盐质量浓度为15 g/L的盐 泥从三层洗泥桶底部排出。三层洗泥桶是将盐泥与清水逆流接触多次,回 收盐泥中的NaCI,降低盐泥中的NaCI含量。三层 洗泥桶为钢板焊制的立式圆桶,内有2个水平隔板 将桶分隔为上中下3层。从上到下每层有缓慢转动 的泥耙,泥耙由桶盖上部的传动装置带动。桶外上方装有3个洗水小槽。操作时,清水从洗水槽进入, 利用位差流入洗泥桶的下层,与中层耙下的泥浆接 触。洗水因中层和下层之间中央套管泥封的阻拦, 不能进入中层,而从中层上部边缘的导管流人一次 清水小槽。一次清水小槽的洗水进入洗泥桶的中 层,与上层耙下来的泥浆相接触;同样,由于泥封阻挡,二次洗水从中层上部边缘的导管流入二次洗水小槽;二次洗水小槽的洗水进入洗泥桶的上层,与上 部加入的盐泥浆相接触;三次洗水由上部边缘的集 水槽溢流出来,再回收利用。盐泥浆经过3次逆流洗涤后,从下层底部定时排出。盐泥虽经3层洗涤,其底部排出的废泥含盐量 仍然较高,特别是泥浆较浓时,洗涤效果更差。为解决这个问题,中盐株化曾尝试将用工业水洗泥改为热水洗泥,虽达到了一定的洗涤效果,但由于洗水温度升高,要增加热能,得不偿失,更重要的是这些盐泥外排,没有从根本上解决环境污染问题。

改造后的盐泥处理工艺

从澄清桶底部排出的盐泥含原盐质量浓度约为 315 g/L,生产1 t 100%NaOH排出盐泥浆0.6—0.9 m3,含水质量分数约为95%。按中盐株化21万t/a 烧碱产能计算,排盐泥浆量为:2l万t/a×0.9 m3/t =18.9万m3/a。 l h排盐泥量为:18.9万in3÷8 000 h=23.63 m3/h。 1天排盐泥量为:23.63 m3/h×24 h=567 m3。 根据日排盐泥量,中盐株化选择了国产复合橡 胶板厢式压滤机3台,其型号为FBXY一70/870,处 理含水质量分数约为95%的泥浆200 m3/d。该压滤机在电力机械驱动下,丝杆带动活动压板向前压紧全部滤饼,向后则带动活动压杆复位。

厢式压滤机简介

厢式压滤机是一种间歇式操作的过滤设备,用 于各种悬浮液的固液分离,分离效果好,广泛应用于 石油、化工、染料、冶金、医药、食品等行业。该机采 用机、电、液一体化设计制造,结构合理、操作简单可 靠、维护方便,能实现滤板压紧、进料、过滤、洗涤等 工序的自动操作;滤板为TPE弹性体无碱玻璃纤维 聚丙烯模压而成;滤布采用耐酸、耐碱性能良好的丙 纶材料;整体结构采用球铁铸造件,使用寿命长。

厢式压滤机压榨脱水原理

压滤机由滤板、压缩板、滤布及压榨隔膜组成, 滤板2端面覆盖着滤布,压缩板2端覆盖着压榨滤 膜,压榨滤膜外面覆盖滤布,2滤布中间有通道。当 滤板压紧后,过滤物进入由过滤机构、滤板、压缩板 所形成的滤室,固体颗粒被滤布截留在滤室内,液体 则穿过滤布顺着滤板和压榨隔膜的沟槽进入出液通 道,排出机外。 该压滤机可进行滤饼洗涤,可进一步回收滤饼 中含的水,通常可以从洗涤口或进料口通入压缩空 气(即吹气),压缩空气通过滤饼层时带走滤饼中的 一部分水分,从而降低滤饼的含水率。料浆在机内 经过过滤、滤饼洗涤、压榨、吹气后可得到含水质量 分数为45%左右的泥浆。其过滤、洗涤、压榨后的 有效成分送盐水工段回收利用。

厢式压滤机处理盐泥的效果

用厢式压滤机替代三层洗泥桶回收泥浆中的原 盐是在具有针对性的前提下进行的,主要是解决三 层洗泥桶原盐回收不彻底,而且洗涤后的泥浆排入 地沟,流入湘江,污染环境和破坏盐水平衡等一系列 问题。该压滤机结构合理,操作简单可靠,维修方 便,能实现滤板压紧、进料、压滤、洗涤、压榨、拉板等 各道工序;同时有自动拉板系统,大大降低了劳动强 度,提高了生产效率。

改造后的经济效益

盐泥从澄清桶底部排出,含原盐质量浓度约为 315 g/L。生产1 t 100%NaOH排出盐泥浆0.6— 0.9 m3,含水质量分数约为95%,中盐株化有2l万 t/a烧碱生产装置,排盐泥浆量为:210 000 t/a×0.9 n13/t=189 000 m3/a。 三层洗泥桶废泥排地沟时所含原盐质量浓度为 15 g/L,排原盐量为189 000 m3/a×15 kg/m3= 2 835 t/a,节约费用2 835 t/a×245形t=694 575 形a,约为69.5万形a。排水量为189 000 m3/a× 95%=179 550 m3/a,节约费用179 550 m3/a×0.9 元/m3=32.3万元/a。合计为:69.5万元/a+ 32.3万元/a=101.8万元/a。 经过以上简单的经济分析可见,此次降耗改造 经济效益总计101.8万。而改造所用费用为: 设备费32万元、土建费15万元、设备安装费12万 元、其他费用6万元,总计65万元。可见,只要不到1年时间就完全可以收回全部投资。

改造后的环境保护效益

该项目改造不仅获得较好的经济效益,而且更 重要的是为环境保护做出了较大贡献。多年来原盐 生产采用三层洗泥桶洗泥回收盐泥工艺,造成了环 境污染,这一直是中盐株化重视并急欲解决的问题。 随着国家对环境保护的要求标准越来越高,为响应国家节能减排方针政策,中盐株化投入大量资金对盐泥进行处理。该项目建成投运后, 达到了预期的目的。盐水全部得到了回收,盐泥全部得到了妥善的处理,消除了重大污染源。全自动 压滤机各道工序均由电柜集中控制,可使整个生产 过程实现全自动和远距离操纵。该项目投资少,见 效快,节能,环保效益显著,为公司的生产经营和环 境保护做出了贡献。

标签:氯碱盐泥压滤机 上一篇: 下一篇:
展开更多
欢迎您来厂考察!

loading...