一、板框压滤机泥块太粘怎么解决
1.
向污泥中添加石灰石等助凝剂,以改善污泥的性质,并逐步探索板框式压滤机的适宜条件。
2.
聚丙烯酰胺的选择存在问题,导致污泥脱水全过程中不可缺少的含水量。此时需要重新选择聚丙烯酰胺。
3.
脱泥专用型的正离子度过高,导致污泥粘度膨胀,根据滤布堵塞滤布漏孔,导致脱泥不完全或粘在滤布上。
4.
过量加药会导致水体变得黏稠。聚丙烯酰胺溶解后,会在污泥中产生更长、更分子结构的支链包覆钻井泥浆颗粒,并产生絮凝作用。如果水体和污泥的粘度增加过多,很容易堵塞滤布,此时需要调整加药量。
二、板框压滤机出水带泥是什么原因
1、用量过多会导致水的粘度。聚丙烯酰胺溶解后,在污泥中形成更长、更多的分子分支,包裹污泥颗粒,形成絮凝。如果投加量过大,水质和污泥粘度增大,容易堵塞滤布。
2、用于脱泥的PAM离子度过高,导致污泥粘度增加。当通过滤布时,滤布的渗水孔被堵塞,导致脱泥不完全或粘在滤布上。
3、聚丙烯酰胺选用不当,导致污泥脱水过程中泥水分离。建议选择更合适的聚丙烯研磨胺,以确保污泥压榨过程中不会与滤布接触。
4、由板框压滤机制造质量生产。由于压滤机时间、滤布质量以及压滤机制造结构之间的差距等问题,在很多情况下泥饼无法自行脱落。
三、板框压滤机脱水效果差是怎么回事
第一步压紧:压滤机操作前须进行整机检查:查看滤布有无打折或重叠现象,电源是否已正常连接。检查后即可进行压紧操作,首先按一下“启动”按钮,油泵开始工作,然后再按一下“压紧”按钮,活塞推动压紧板压紧,当压紧力到达调定高点压力后,液压系统自动跳停。
第二步进料:当压滤机压紧后,即可进行进料操作:开启进料泵,并缓慢开启进料阀门,进料压力逐渐升高至正常压力。
这时观察压滤机出液情况和滤板间的渗漏情况,过滤一段时间后压滤机出液孔出液量逐渐减少,这时说明滤室内滤渣正在逐渐充满,当出液口不出液或只有很少量液体时,证明滤室内滤渣已经完全充满形成滤饼。
如需要对滤饼进洗涤或风干操作,即可随后进行,如不需要洗涤或风干操作即可进行卸饼操作。
第三步洗涤或风干:压滤机滤饼充满后,关停进料泵和进料阀门。开起洗涤泵或空压机,缓慢开启进洗液或进风阀门,对滤饼进行洗涤或风干。
操作完成后,关闭洗液泵或空压机及其阀门,即可进行卸饼操作。
第四步卸饼:首先关闭进料泵和进料阀门、进洗液或进风装置和阀门,然后按住操作面板上的“松开”按钮,活塞杆带动压紧板退回,退至合适位置后,放开按住的“松开”按钮,人工逐块拉动滤板卸下滤饼,同时清理粘在密封面处的滤渣,防止滤渣夹在密封面上影响密封性能,产生渗漏现象,至此一个操作周期完毕。一、基本原理1、旧式压滤机基本工作原理如下:压滤机的过滤部分:
1)止推板,2)滤板,3)压紧板,4)滤布组成工作原理如下:压紧板在外力PI作用下,将各滤板压紧,在各滤板之间形成空腔。固液混合液在输液泵的作用下被泵入各腔室,液体穿过滤布,经滤板暗孔排出,而固体则被滤布阻隔,逐渐在滤板空腔中堆积,形成滤渣。
为方便收集和运输滤渣,同时也为避免再次污染环境,一般要求滤渣在出滤板时其含水率为75%。
由此可知,各滤板之间形成的滤室容积是不能改变的。2、技术创新点:滤板组合由滤板、刚性垫块和滤框三部分组成,压滤在外力PI的作用下,将各滤板压紧。
当输液泵停止工作后,卸去刚性垫块,这时在滤板和滤框之间便形成了一个空间,此空间在外力P3的作用下将会合拢。滤板空腔的横向距离将会减小,亦即减少刚性垫块的宽度C。由于滤板室中的滤渣都含有一定含水率,滤板空腔体积的缩小将使滤渣中的部分水分挤出来,亦即滤渣的含水率将会降低。板式压滤机的特点在于:
(1)相同的工作条件下(如输液泵的功率和其工作时间等)。
板式压滤机可利用机械外力,缩小滤板空腔容积,挤出滤渣中的水分,令其含水率进一步降低。
(2)目前国内外任何品牌的压滤机,其滤渣含水率都随着输液泵工作时间的延长而降低。
由输液泵的工作时间—滤渣含水率特性曲线可知,其输液泵工作时间—滤渣含水率特性曲线都非常相似。
其中输液泵开始工作的前3小时,滤渣含水率的下降幅度非常明显,由最初的99%降至约82%(下降幅度达17%),之后输液泵再工作再工作约5小时,其含水率将降至约75%(下降幅度仅为7%)。
板式压滤机充分利用了输液泵的工作时间—滤渣含水率特性曲线的特性,在输液泵工作了3小时后即停止其工作,卸去刚性垫块,用外力P3将滤渣中的部分水分挤出,使滤渣的含水率能迅速降至约75%,大大地缩短了滤渣出滤板—滤框的时间,提高了工作效率。由此可知,板式压滤器是一种节能、高效的环保产品。二、技术关键1、输液泵与压滤机的合理匹配2、针对不同的滤渣合理选择不同的滤布三、主要技术指标及条件要求1、压滤机可连续24小时工作,由原来的每天2班变为每天4班2、输液泵工作6小时滤渣含水率由99%降至75%左右四、主要设备及运行管理1、主要设备污水提升泵、加药泵、搅拌机、空气压缩机、输液泵、压滤机。2、运行管理系统自动化程度高,液位浮球控制污水提升泵运行,加药泵、搅拌机与提升泵联动,加酸、碱泵受pH计控制运行,其它设备根据系统处理需要运行。压滤机工作的全过程可实现半自动化。五、投资效益分析(使用者)1、投资情况总投资600万元,其中,设备投资400万元主体设备寿命15年,运行费用136万元/年。2、经济效益分析(1)可缩短整个压滤周期,提高工作效率约60%;(2)可节约能源约37.5%,操作简单,保养、维修方便;(3)每年节约投资成本约43%,约两年可收回投资成本;(压滤机的使用寿命为7~10年)(4)渣含水率低,便于收集和运输,无二次环境污染。3、环境效益分析每年可削减污染物排放总铜8767kg,总氰化物35609kg,COD值25748kg,大量减少对水环境污染,节约水资源,避免了环境纠纷。Copyright@2010上海朗东过滤设备有限公司Allrigthsreserved.
四、板式压滤机滤饼夹心如何处理
对于板式压滤机滤饼夹心的处理,可以采取以下方法:
调整压紧力:滤布和滤饼之间的压紧力是防止滤布堵塞的关键因素之一,如果压紧力不足,滤饼就可能会从滤布中脱落或者形成夹心。因此,在处理滤饼夹心时,需要适当调整压紧力,确保滤布和滤饼之间有足够的压力,避免夹心的形成。
清洗滤布:如果夹心是由于滤布堵塞造成的,可以通过清洗滤布来解决问题。可以使用压滤机专用的清洗剂或者化学清洗剂来清洗滤布,同时需要注意清洗时不要损坏滤布的纤维。
更换滤布:如果清洗滤布后仍然无法解决问题,可能需要更换滤布。在更换滤布时,需要确保新的滤布和滤饼之间的压力足够,同时需要注意选择合适的材质和尺寸的滤布,以保证过滤效果。