污泥压滤机脱水处理案例

分类:技术文献 263

1引言

污泥填埋是指运用一定工程措施将污泥埋于天然或人工开挖坑地内,通过压实、加土覆盖等一系列操作过程,利用固体废弃物中微生物对污泥中有机组分进行降解,使其稳定化的一种处置方式。由于土地资源有限,该方式逐渐受到限制,近年来各大城市均在就污泥的进一步处理和循环利用寻找最佳出路。但根据我国现有的经济条件,一段时间内污泥填埋仍将是一种不可或缺的过渡性污泥处置途径。《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB 16889-2008)中“生活污水处理厂污泥经处理后污泥含水率小于60%,可以进入垃圾填埋场填埋处理”、《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》(GBT 23485-2009)中“含水率小于60%;混合比例小于8%”的规定,对处理后污泥含水率提出了更高的要求。通过对辽宁省范围内在运营的污水处理厂污泥处理工艺的调研发现,多数污水处理厂采用的是机械脱水(带式浓缩脱水一体机)方式,泥饼含水率<80%;部分在建或近年来新建的污水厂采用污泥深度脱水工艺(多采用隔膜板框压滤机),泥饼含水率<60%。本文将以辽宁北方环境保护有限公司承建的“大浑太”项目中同等规模的朝阳市什家河污水处理厂(5万t/d;≤80%)和锦州市第三污水处理厂(5万t/d;≤60%)为例,针对其污泥处理单元进行技术经济分析。

2工程案例分析

2.1案例 带式浓缩脱水一体机

2.1.1概述朝阳市什家河污水处理厂设计规模5万t/d,污水处理采用“粗格栅+污水提35泵房+细格栅+旋流沉砂池+多模式AAO+高密度沉淀池+活性砂过滤+二氧化氯消毒”工艺,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)水污染物排放标准一级A标准;污泥处理采用“带式污泥浓缩脱水一体机(≤80%)+外运卫生填埋处置”工艺。本工程生化过程产生干泥量9.14 t/d,深度处理产生干泥量1.36 t/d,总干泥量10.5 t/d,流量1 122 m3/d(含水率99.24%)。2.1.2工艺设计(1)污泥均质池将剩余污泥和化学污泥在本池中充分混合,达到污泥性质的均化,以利于后续浓缩和脱水。均质池尺寸:L×B×H=5 m × 5 m × 5 m(泥深4.5 m),半地下式钢筋混凝土结构(加盖),停留时间2 h。设潜水搅拌器1台,N=1.5 kW。(2)污泥浓缩脱水机房污泥在浓缩、脱水之前投加聚丙稀酰胺(PAM)进行污泥调理。投加PAM量40.2 kg/d,为污泥干重的0.4%。脱水后污泥含水率80%,污泥体积50 m3/d。污泥脱水间内设有投药泵、溶药装置等。污泥脱水间尺寸:L×B×H=22.4 m × 18.5 m × 11 m。主要设备及规格见表1。

污泥压滤机脱水处理案例-板框厢式隔膜压滤机

2.2案例 厢式板框压滤机

2.2.1概述锦州市第三污水处理厂设计规模5万t/d,于2012年底通水运行,污水处理采用“粗格栅+污水提升泵房+细格栅+旋流沉砂池+改良AAO+高密度沉淀池+活性砂过滤+二氧化氯消毒”工艺,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)水污染物排放标准一级A标准;污泥处理采用“厢式板框压滤机(≤60%)+外运卫生填埋处置”工艺。本工程生化过程产生干泥量7.69 t/d,深度处理产生干泥量2.5 t/d,总干泥量10.19 t/d,流量926.36 m3/d(含水率98.9%)。2.2.2工艺设计(1)污泥贮池设污泥贮池3座,平面尺寸为6.0 m × 40 m,池深4 m,有效水深3.5 m,有效容积84 m3。分两格。每格贮池内设潜水搅拌器1台,单台功率为N=3.0kW。(2)污泥浓缩间选用螺压污泥浓缩机2台(1用1备),单台处理能力为0~100 m3/h。设浓缩污泥贮池1座,分为2格,单格平面尺寸为6.0 m×4.0 m,有效水深3.5 m,有效容积168 m3。每格设潜水搅拌器1台,单台功率为3.0kW。污泥浓缩间另设污泥切割机2台(1用1备),单台参数为Q=100 m3/h,N=4.0kW;冲洗离心泵2台(1用1备),单台参数为Q=10.8 m3/h,H=60 m,N=30.0kW。(3)污泥脱水间脱水设备采用板框压滤机,脱水后污泥含水量为60%以下。脱水后污泥外运。设板框压滤机2台,配套设备包括高、低压上料系统、冲洗系统、压榨系统、加药系统,详见表2。

污泥压滤机脱水处理案例-板框厢式隔膜压滤机

2.3经济比较

2.3.1对建设费用的影响通过对上述两个项目进行分析,污泥处理吨水建设指标由61.26元增加至133.03元,即污水处理厂建设投资增加72.77元/t水。主要体现在以下方面:(1)机械脱水工艺通常采用PAM进行污泥调理,即能满足泥饼含水率<80%的要求。深度脱水浓缩阶段需要投加PAM调理污泥,使含水率降低至60%,通常需投加石灰等药剂,即增设石灰投加系统。石灰投加系统工作环境较差,通常单独设石灰投加间。隔膜板框压滤机所需厂房高度较高,通常均需10 m以上。(2)生化处理系统排出剩余污泥与污泥调理剂混凝后,可直接进入带机或离心机处理;而污泥深度处理系统,含水率过高的剩余污泥直接进入系统将导致设备规模过大,经济性不合理,通常系统前需考虑重力浓缩或机械浓缩单元,从而降低污泥含水率。即增设污泥浓缩系统,相应的厂房面积也需增大。

2.3.2对运营费用的影响污泥深度处理药剂费和电费有所增加,虽然处理后污泥体积减少,填埋和运费下降,但污泥深度处理后运行费用仍约增加15%。主要体现在以下方面:(1)电费通过对比两个项目用电量可知,污泥深度脱水用电量有较大增加。(2)药剂费板框压滤机将污泥含水率降低至60%,通常需采用的药剂为PAM、PAC、石灰或PAM、三氯化铁和石灰,药剂用量较大。(3)其他费用污泥外运处置费。污泥脱水至含水率60%,相对80%含水率,污泥体积会减少至1/2,但是由于调理药剂量较大,污泥增容较大,增容系数按1.5考虑,故污泥填埋及处置量为含水率80%时的3/4。人员工资。污泥深度处理增加了污泥处理工序,人工劳动强度大,所需工作人员多,故人员工资约为污泥脱水至含水率80%的1.2倍。日常维护费。污泥深度处理相对增加相关建构筑物、设备的种量和数量,且管理水平相对提高,故日常维护费用水平为污泥脱水至含水率80%的1.2倍。其他费用水平相对污泥脱水至含水率80%保持不变。

3结论

污泥采用板框压滤机进行污泥深度脱水(厢式板框压滤机)至含水率低于60%,与采用机械脱水(带式浓缩脱水一体机)至含水率低于80%,建设费用约增加70元/t水左右,其运行成本可高出15%左右。因此在国家现行污泥处理要求下,现有污泥深度脱水处理技术的建设及运行成本均较高,成为中小型水厂建设与运营的沉重负担,探索新的污泥处理工艺,改善现有处理工艺的减量化、资源化较低的处理现状,仍是污水治理行业热点问题。


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