钢炼铁污水处理液压系统的改造

分类:技术文献 218

前言

济钢炼铁系统污水处理使用的是厢式压滤机,该压滤机的主要功能是:在压力油的推动下液压缸活塞带动压紧板向前压紧全部滤板,向后带动压紧板复位;通过液压马达的正反转运动使拉板往复动作。该系统投入以来,由于设计不合理,制造粗糙,经常出现故障,故我们对此进行了改造。

钢炼铁污水处理液压系统的改造-板框厢式隔膜压滤机

改造前的液压系统该系统采用高、低压液压泵分别与高、低压溢流阀连接,控制系统压力,系统高压为13MPa,低压为4MPa;使用液控单向阀对液压缸进行保压;液压缸活塞运动方向控制则采用电液换向阀进行;高压齿轮泵与节流阀连接,控制拉板速度;液压马达正、反转控制则采用电磁换向阀;采用两只压力继电器来实现拉板器的前进、后退自动控制。

系统存在的主要问题:

1)设计不合理,易造成污染液压泵在油箱里,油管是从油箱上的孔里出来的,各种污物通过孔直接进入油箱,造成污染。

2)检修不方便在处理故障时,必须通过拆下液控单向阀来泄压,清理油箱时要吊出电机泵装置,拆下所有电气接线和阀块以及高压胶管等。

3)电液换向阀选型不合理原系统液压缸是通过液控单向阀来保压,但是液控单向阀前面不应该选择中位是0型的电液换向阀。因为当压紧板压紧时,液控单向阀锁住保压,此时电液换向阀在中位,液控单向阀前后腔都有一定的压力,阀芯会有可能浮动,有一定的泄漏,这样保压效果不好。

4)溢流阀的选用不合理由于采用电磁溢流阀,当压紧板压紧全部滤板时,高、低压齿轮泵全部停电,通过液控单向阀保压,很多时候压紧板的压紧时间是在两个小时以上。电接点压力表在压力低点时直接控制高压泵,使泵频繁起动,缩短了泵的使用寿命,增加了备件费用,造成了浪费。

5)拉板拉力小,速度慢,液压冲力大4改造后的厢式过滤机液压系统针对上述情况将系统进行改造:

(1)重新设计油箱,上面不放置管路,泵不放在油箱上,油箱上面密封;

(2)将泵电机组放在地下(有接油盘),重新布置走管,安装空气过滤器,油箱做大,中间用隔板;

(3)0型电液换向阀改为Y型电液换向阀;

(4)电磁溢流阀改为溢流阀;

(5)在进油路上增加蓄能器。

改造后的效果

系统改造后,经过试车运行,在防治污染、保压、节能、布局等方面性能良好,收到很好的效果。改造后,液控单向阀保压时间长,延时15~20S高压泵正常停泵,拉板正常工作,系统无噪声,各方面运行良好,效率显著提高,收到良好的效果,保证了该厂污水处理工作的正常进行。

钢炼铁污水处理液压系统的改造-板框厢式隔膜压滤机

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