板框压滤机在冷轧废水处理中的应用

分类:技术文献 228

前言

马钢第四钢轧总厂冷轧区域的酸轧、连退和镀锌线在生产过程中会产生大量含酸、碱、油、铬的工业废水,这些废水经过废水处理系统进行处理后,达到国家相关标准后才允许排放,而废水中的污染物则通过化学作用、絮凝作用、生化作用、过滤截留等过程中形成大量的污泥,板框压滤机则是该废水污泥系统中泥水分离的重要设备,日均产泥量为12t。该总厂能介分厂根据该设备自身特征,规范了其操作过程和维护标准,分析了目前存在的问题,找到其主要原因,消除故障,最终取得良好的效果。

板框压滤机在冷轧废水处理中的应用-板框厢式隔膜压滤机

板框压滤机

板框压滤机是污水处理系统中的泥水分离的主要设备,其作用是将污水处理后的淤泥进行压滤,形成大块滤饼(泥饼),以便排除。本废水处理站污泥脱水间共设三台全自动厢式压滤机,其中两台用于酸碱污泥脱水,一台用于含铬污泥脱水。板框压滤机型号为XMK250/1500-U,其主要由过滤机构、压紧机构、拉板机构、自动翻板集液盘、液压站、污泥下料斗和电气控制部分等七大部分组成。板框压滤机工作运行的原理比较简单,先由液压施力压紧板框组,沉淀的淤泥由中间进入,分布到各滤布之间。由于板框压紧,淤泥无法外溢,在隔膜泵和压缩空气的压力作用下,淤泥中的水分由滤布中渗出,流人出水管,而泥饼则留在了空腔中。之后板框卸压,滤板拉开,泥饼靠重力落下,落入卸泥小车,最后由汽车拉走,因此说压滤过程是污水处理工艺中的最后一道工序。板框压滤机用于处理经过浓缩的酸碱污泥及含铬污泥。

设备运行介质及环境

酸碱污泥从酸碱中间污泥池的池底排出,主要成分为Fe(OH)3、Ca(OH)2、有机物絮凝体及其它杂质,pH值为5~12,温度W50乞。进泥含水率约为97%O含铭污泥从含铭废水澄清池底排出,主要成分为Cr(OH)3、Zn(OH)2、Ca(OH)2及其它杂质,pH值为5~12,温度W50幻。进泥含水率约为97%。污泥脱水系统设备安装地点为马钢2130冷轧带钢工厂废水处理站。压滤机间位于废水处理站二层,二层楼板顶标高6.00m,泥饼间位于底层。污泥供给泵布置在酸碱中间污泥池和含铭废水澄清池附近,为室外露天布置。污泥脱水设备的布置区域为潮湿和轻腐蚀性气体环境。

设备运行

(1)开机前准备,检査板框机机械机构正常;检査液压油油位正常;总电源开关送电,信号灯指示正常;

(2)进料按下板框“压紧板压紧”按钮,待信号灯指示正常;

(3)板框“进料”按钮,进料阀自动打开;

(4)观察板框出水管是否浑浊,如浑浊说明滤布有破损,需更换;

(5)进料时间180min(可调),时间到后隔膜泵自动停运,进料阀自动关闭。

吹风

(1)按下板框“吹风”按钮,进气阀自动打开;

(2)吹风时间50min(可调,分5次进行,每次10min,间隔2min);(3)时间到,进气阀自动关闭,吹风结束。

卸料

(1)按下板框“压紧板打开”按钮,待信号灯指示正常;

(2)按下板框“卸料”按钮,板框自动卸料;

(3)卸料结束后按下板框“压紧板压紧”按钮,信号灯指示正常,板框备用。

维护

(1)为防止意外喷浆对作业环境和人员造成影响,在板框机两侧设置帆布遮挡装置;

(2)由于此类污泥含有机物较多,粘性较大,需及时清洗板框和滤布,保持孔道畅通表面整洁;

(3)停机卸料后,松开压板;

(4)减速箱每半年加油一次;

(5)板框装卸时,严禁碰坏进气嘴;

(6)进气压力表定期检定,空气过滤器定期放水;

(7)各板框把手滑轮每周加油一次,防止生锈;

(8)冲洗时注意防止电气部分受潮。

该设备存在的故障及可能故障原因分析

存在的故障

(1)滤板本身的损坏。(2)板框之间喷浆。

可能故障原因分析

根据滤板本身的损坏排查原因:

(1)当污泥过稠或干块遗留时,就会造成供料口的堵塞,而滤板间没有介质只剩下液压系统本身的压力,此时滤板本身由于长时间受压极易造成损坏。消除方法:查看供料口,使用尼龙的清洗刮刀,除去进料口的泥。

(2)当供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒时,同样会造成板框本身受力过多以至于损坏。消除方法:排除供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒原因,完成这个周期,减少滤板容积。

(3)如果流出口被固体堵塞或启动时关闭了供料阀或出液阀,压力无处外泄,以至于造成损坏。消除方法:仔细检查滤布,清理排水口,检查出液口,打开相应阀门,释放压力。

(4)滤板清理不干净时,有时会导致介质外泄,一旦外泄,板框边缘就会被冲刷磨损,从而造成滤板损坏。消除方法:清理滤板,修复滤板。

根据板框之间的喷浆排查原因

(1)板框压紧面之间有杂质或滤布折皱。消除方法:清除板框压紧面之间的杂质,滤布处理平整。

(2)压紧力达不到要求。消除方法:首先,排除压力表是否损坏,如果压力表工作正常,调整行程开关位置,使板框压紧,看泥浆是否继续泄漏;其次,检查液压站系统各元件,排查液压站各阀门好坏及油缸工作情况,进行故障分析。

(3)进料压力过高。·消除方法:板框压紧面下部有少量滴液是正常现象。若流出清液较多,可适当降低进料压力约3min,然后视漏液情况改善后,再适当提高进料压力,但进料压力最高不超过0.6MPa。

消除故障及改造效果

(1)逐一消除滤板损坏可能原因,改善滤板工作环境:滤板损坏一般不是单一原因造成。针对上述种种原因,进行排查,将可能的原因进行清除,减少滤板压力,使其受力平衡。并更换下来的滤板进行修复,损坏严重的,更换新的滤板。目前,设备运行良好,滤板损坏现象有很大改观,泥饼量也正常。

(2)逐一排查板框之间喷浆原因,对主要故障进行改造:根据现场清理、排除的结果,发现液压系统压力不能保持是其喷浆的主要原因。作为整机心脏的液压站,与带有PLC的电气配合,实现整个系统的各个动作。液压系统动力源采用油泵分别与溢流阀连接来控制系统压力,并共同通过一只液控单向阀对油缸进行保压。油缸活塞杆的运动方向由一只电液换向阀来控制。柱塞泵与电磁换向阀、节流阀、压力继电器及油马达等元件来控制拉板器的方向和速度,以实现拉板器前进和后退的自动控制。因此,液压站各阀门的稳定以及油缸的各机构的密封,对其系统的保压功能来说,非常重要。经过进一步严密检查发现,液压站各阀门工作正常,油缸和活塞磨损严重。由于油缸和活塞的磨损,导致漏油、窜油现象严重,油压不能保持。针对这一情况,分厂重新更换新的密封圈,并对油缸和活塞进行修复,提高其制造面硬度及精度。目前,修复后的油缸、活塞,运行良好,板框之间喷浆现象,明显改善。

上一篇: 下一篇:
展开更多
欢迎您来厂考察!

loading...