高压隔膜压滤机污泥脱水运行应用

分类:技术文献 214

引言

某公司多个分厂均采用高压隔膜压滤机进行污泥脱水,在 实际运行中,影响脱水泥饼含水率的因素较多,比如污泥性质、 污泥调理和压滤机运行参数等[1-2],同时存在 MBR 系统剩余污 泥脱水困难和冬季污泥脱水效果偏低的问题,因此,需要对高压隔膜压滤机污泥脱水运行情况进行分析,采取有效措施解决 存在的问题并持续优化运行。

研究结果与讨论

污泥脱水运行情况分析

对该公司 A、D 两分厂的工艺运行状况进行对比 分析,并提出有效解决措施持续优化运行。

A 厂

A 厂污泥脱水采用混合进泥方式,新老系统的污泥先混合 后再进行调理和脱水。

(1) 污泥特性及药耗 污泥有机份和吨干泥 PAM 用量、吨干泥铁盐用量的逐月变化情况。 可以看出,在冬季及春季 (2018 年 12 月至 2019 年 4 月 ) 污 泥有机份相对较高,其他时间有机份相对降低。在高压隔膜压滤 机运行初期 (2018 年 7—11 月 ),由于在药剂投加处于摸索期, 吨干泥药耗变化较大。在随后的运行过程中,吨干泥 PAM 和铁盐用量随时间变化存在一定波动,但与污泥有机份无明显关系。

(2) 压滤参数\所示,低压恒压时间因污泥脱水难易程度而有一定 的波动,一般在 65~80 min。高压恒压时间相对较为稳定,基本 保持在 80 min。压榨时间也较为恒定,基本保持在 40~45 min。

D 厂

(1) 污泥特性及药耗 所示,D 分厂在冬季及春季污泥有机份相对 较高,其他时间污泥有机份相对较低。吨干泥 PAM 和铁盐用量 随时间变化存在一定波动,与污泥有机份不相关。

(2) 压滤参数

①进料时间及压力 低压进料:进料时间约为 2 000~3 000 s。低压进料设 计压力为 0.6 MPa,当压力到达 0.6 MPa 时,低压进料泵 降低运行转速,从而降低进料量,将压力保持在其设定压 力值。 由于每一批次调理池中污泥浓度与药剂投加量存在少许 差异,故低压进料时间也存在差异。 高压进料:进料时间约为 3 000~4 000 s。高压进料设计压 力为 1.2 MPa,当压力到达 1.2 MPa 时,高压进料泵降低运行转 速,从而降低进料量,将压力保持在其设定压力值。

②压榨时间及压力 压榨分为一段压榨与二段压榨两部分。一段压榨设计 压力为 1.2 MPa,设定时间为 1 200 s。二段压榨设定压力为 1.5 MPa,设定约时间为 1 800 s。 1.2 污泥脱水运行优化

A 厂

(1) 进泥比例 冬季新老系统按照 3:1 比例进泥,天气转暖后,按 2:1 或生 物池污泥浓度进行调整。

(2) 污泥调理药剂用量

①根据进泥含固率和有机份变化及时调整 A 厂夏季 (6~9 月 ) 污泥沉降比低,剩余污泥重力脱水较 好,所以板框机进泥含固率在 3%~4% 左右,个别时间超过 4%,但污泥中有机份含量较低,PAM 投加量可适当降低,铁 盐投加量提高。 其他月份污泥沉降比升高,进泥含固率降低,在 2%~3% 之间,污泥有机份含量较高,PAM 投加量适当提高,铁盐投加 量降低。

②根据泥饼含水率变化及时调整。 除污泥性质对板框加药量产生影响外,还有一些其他因 素,如滤布堵塞情况等。污泥调理药剂用量调整,主要是根据 进泥含固率及有机份进行调整,同时也结合泥饼含水率进行 微调。

(3) 污泥调理时间

试验发现,夏季 ( 有机份含量 55%) 控制搅拌时间约 15 min 最佳,冬季污泥有机份含量增加 ( 有机份含量 60% 以 上 ),为保证泥药彻底混合,延长搅拌时间为 20 min。

(4) 滤布选型

A 厂板框机厂家提供的滤布有三种,单丝、单复丝和复丝, 板框机原配滤布是单复丝,夏季运行情况良好,最高进泥量达 到130 m3 。进入2018年冬季后,由于个别板框机滤布堵塞严重, 及时更换了 5 套新滤布 (2 套丙纶单复丝,2 套锦纶单丝,1 套复丝滤布 )。 单丝板框机进泥量和效果要高于复丝和单复丝,大概每板 能多进 10~15 立方的泥,但含水率偏高。

(5) 压滤参数

①进料时间 低压进料:夏季调试期间 70 min,冬季由于脱水性能变差, 容易出现恒压压力较短时间内超过 6 kPa 直接转高压情况,因 此进料时间定为 100 min,在不超过恒压上限值的情况下,尽可 能多进泥。 高压进料:控制在 80 min。 ②压榨时间 控制在 45 min。在冬季,进泥量超过 60 m3 时,如果压榨过 程压力值降低较快,能在较短时间内从 14 kPa 降至 10 kPa 以 下 ( 说明压榨效果良好,存在较多的压榨空间 ),可适当延长压 榨时间,如 60 min,使压榨进行充分,泥饼含水率降低。

D 厂

(1) 浓缩池运行 运行过程中发现,如停机时间过长或剩余泵开启时间较 长,污泥在浓缩池中停留时间过长,会导致进泥与泥饼均发黑 且伴有明显臭味,同时会明显降低板框进泥量,产出的泥饼含 水率也会有升高趋势。实际运行中可采用倒换浓缩池的方式, 将现用浓缩池抽空并冲洗。

(2) 污泥调理药剂

在有机份含量相对较高的情况下,进行了调 质药剂的小试实验。实验发现,有机份占比在 0.63 左右时,加 入相同量的调质药剂 ( 铁盐、铝盐 ),铁盐调质后的污泥粘性较 铝盐的粘性大,且有明显的分层。在小试试验基础上,D 厂进行调质药剂加药量的上机实 验,最终得出结论,在絮凝剂投加量不变,调质药剂投加量翻倍 的基础上,冬季泥饼含水率满足稳定达标要求,且粘滤布情况 明显缓解,进泥量增加 30% 左右。 5 月份开始,随着气温的升高,泥质 ( 有机份占比由 0.65 左右逐渐降至 0.53 左右 ) 逐渐发生变化,进料量相对稳定。聚 合氯化铝铁的有效成分为 10% 左右,三氯化铁的有效成分为 30% 左右,进行了两种药剂的试验: 三氯化铁从原来的投加时间 600 d,提高到 700 d 使药剂 和污泥混合充分,进泥量由原来 27 m3 降低到 23 m3 ,且泥饼含 水率较高,出现“粘滤布”现象。将投加量降低到 500s 后,泥饼 成型比600s投加量较好,但含水率高,泥饼松散。投加量降低 到 350 s,进泥量有所提高在 30 m3 左右,且泥饼成型率较好, 泥饼较好 . 同时调整 PAM 配置量由原来千分之一,调千分之 二后,进泥量与泥饼未见明显改善。 更换聚合氯化铝铁后,在同调理池进泥、药剂投加为 450 s 情况下,1 号机进泥量为28m3左右,2号机进泥量为25m3 左右,运行相对平稳,泥饼含水率比较前期有明显好转。逐步 降低调质药剂用量,最终在调质药剂的吨干泥药耗稳定在 400 kg/t DS 左右时,泥饼含水率相对稳定。

(3) 压滤参数

①进料时间及压力 低压进料:为保证经济运行,低压进料时间随进料压力与 进料流量而调整进料时间,即当低压进料流量低于 10 m³/h 时, 就可以调整进料时间,使其进入高压进料程序。 高压进料:为保证经济运行,降低电耗与药耗,当高压进料 流量低于 4 m³/h 时,就可以调整进料时间进入压榨程序。

②压榨时间及压力 通过压榨压力与进料压力差值来预估泥饼含水率,当压榨 压力与进料压力差值达到 0.8 MPa 以下时,泥饼含水率基本在 60% 左右,可以随数据与经验来调整二段压榨时间。

 结语

(1) 文章对某公司两分厂高压隔膜压滤机污泥脱水运 \行情况进行分析及优化,解决了污泥脱水过程中存在的难 题。可有效指导工艺运行调控,确保污泥脱水系统稳定、高 效、经济运行,满足污泥脱水处理要求,运营效益达到预期 目标。

(2) 文章总结的部分运行经验,可为后续新建项目采用该 系统在前期设计和后期运行等方面提供经验借鉴。

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