板框压滤机应用中故障分析及处理

分类:维护保养 359
板框压滤机应用中故障分析及处理-板框厢式隔膜压滤机

引 言

板框压滤机的高效稳定运行是减少湿排,提高赤 泥库存堆存储量,降低生产碱耗的保证,压滤机用于赤 泥浆液脱水,脱水后形成的赤泥饼有更高的含同牢 仪 便于赤泥堆放 ,还能够回收赤泥滤液I}1的附碱。压滤技术人员通过长期的生产实践总结经验 小断对板框压滤 机进行优化, 保证了设备的稳定运行的前提 进一步 提高了压滤机产能,降低了碱耗和堆存赤泥的含水 牢,并延长了滤布的使用寿命,节约 r大 生产物料消 耗。

压滤机的组成及工作原理

板框压滤机的滤室结构由 成组排列的滤板和滤框组成。板框压滤机的滤板在表面 设汁有凹槽,用以安装、支撑滤布,并引导过滤液的流 向,而滤框和滤板在组装后构成液体流通通道,用以通 入悬浮液、洗涤水和引出滤液。板框压滤机的滤板和滤 框郜由 紧装置 紧,滤板和滤框之间所安装的滤布, 除 r承担过滤的工作之外,还能起到密封 片的作用。 共固液分离的基本原理是将混合液流经滤龠,固体停留 在滤市上并逐渐 滤布 L堆积形成过滤泥饼。而滤液则 渗透过滤布,成为不含固体的清液排出,从而实现液分离 。

赤泥处理应用

存氧化铝生产中,板框压滤机是将沉降车及选 铁车间通过管道输送过来的赤泥浆液,在板框式压滤机的滤室中进一步加压脱水。供料泵将赤泥浆液压入滤室 直 充满 ,然后滤室外充人压缩空气,滤窒收缩滤室 内的赤泥浆液受 赤泥浆液中的液体穿过滤布排出,浆 液巾的固体则在滤布上形成固体赤泥滤饼,随后打开 压滤机滤室卸除滤饼,清洗滤布,然后重新压紧滤板和 膜板,开始工作循环。其工作过程分为卸压、松 开、取板、拉板、压紧、保压和补压等,

工作流程 :压 紧滤板一 进 料一 滤饼 榨一 滤 饼洗 涤一滤饼吹扫一卸料。 过滤的浆液通过输料泵 设定的压力,从后顶板的进料孔进入刮各个滤室 ,通过滤布,固体物被截留在滤室中,并逐步形成滤饼;液体则通过板框上的出水 孔排出机外。泥饼厚度逐渐增加,过滤阻力加大。过滤 时间越长,分离效率越高。特殊设计的滤布截留粒径1um的粒子。

应用中存在的问题及改进

1.压滤后的赤泥滤饼含水率过高

压滤后的赤泥滤饼含水牢过高是 项较为常 见的 问题,赤泥滤饼禽水牢过高会影响赤泥堆 f密度和办 泥堆场的边坡稳定性,同时赤泥滤饼含水牢过高会影响 堆存赤泥的压突系数,从而影响整个赤泥库安全运行, 而且赤泥含水率过高会导致赤泥中的附碱回收率下降, 不仅对周边边环境造成危害 ,还增加了产成本。 降低赤泥滤饼含水率是非常重要的。

虽然有很多的原因都会导致滤饼含水率过高 ,经过现场的多次观察和试验分析,导致含水率高主要原因是赤泥浆液固含较低压滤时间不足引起的。所以要降低赤泥滤饼的含水牢就要针对性地进行优化,在保证同样数量基础先后对压滤机作两次技术改进,首先增加进料固含,降低泵运行频率再次要延长进料时间, 延长的进料时间通过缩短卸料时间柬平衡,进料过程也 是压榨过程。压滤机进料完成技改后两次高风反吹,第 一 次反吹进料管,第一次反吹压滤机滤板, 时对运行 程序进行编程调整。 经过这两次改进赤泥滤饼含水率 由原求的38%以上 降低许稳定控制i~F.33%~35%,同收滤液量增加了5%以 上,亦泥滤饼含水牢降低,压滤机滤饼自动脱饼效果好 减少卸饼时间提高效率,减少人劳动强度。

2.压滤机滤板易断裂损坏

压滤机构由滤板、滤框、滤布等邮件组成,滤板 的材质朵JH多种增强 料制成,两侧滤布包覆,物料进入各滤室,固体颗粒其粒大于滤 布的孔径破戡留住滤室里,滤液则透过滤布从滤板液孔流。循环中滤板要承受40bar(Ibar=10Pa)以上的工作压力。滤板受力不均的导致断裂坏。经分析,损坏原因如下。

1) 泥矿浆过稠或滤饼遗留造成供料的堵塞, 滤饼物料不足,滤板问没有了介质只剩下液压系统本身的压力,此时滤板由于长时间受压极易造成损坏。

2) 滤机矿浆进料管道供料不足或供料中含有不合适的颗粒时,滤板局部位置受过大或不能均匀受压,达种情况容易造成板框本身受力过大而产生滤板断坏。

3)滤板卸料不净会造成滤板与滤板之间密封不严,造成浆液渗漏,板水边缘被冲刷一道的沟壑,滤室泄漏造成滤室物料不足滤板受损坏 。

上一篇: 下一篇:
展开更多
欢迎您来厂考察!

loading...