板框式压滤机固液分离环境污染治理应用

分类:技术文献 202

引言

湿法冶炼在工艺反应浸出过程中,往往需要加 入氯气或氯酸钠、二氧化硫等作为反应药剂。反应 结束后,物料中仍然会溶解有氯气、二氧化硫等气 体,板框式压滤机固液分离,酸性溶液挥发产生酸雾、 含氯气、二氧化硫等有害气体逸散到大气中,造成 低空污染。

板框式压滤机

板框压滤机压滤过程造成的低空污染是湿法冶炼行业的共性现象 , 不仅影响空气质量, 还会危害人们的身体健康,影响绿色冶炼发展。

生产现状

传统板框式压滤机工作原理是 :滤布安装在滤 板的两侧,在液压油缸压力的作用下,每两块滤板 之间形成封闭的过滤空间,当物料被输送泵打入封 闭的过滤空间时,在压力下,液相通过滤布从滤液 孔中分离出来,固定物料留在封闭的过滤空间中慢 慢形成滤饼,实现固液分离。固液分离后,风 吹脱水,压缩空气进入滤室滤饼的一侧透过滤饼, 携带液体水份从滤饼的另一侧透过滤布通过滤液孔 排出滤室。因其结构简单、操作容易、运行稳定、 对物料适应性强等特点,成为当今湿法行业常用的 固液分离设备。 但是,在生产实践中发现,板框式压滤机板框 间的滤布对滤液密封性差,滤液容易从滤布裙摆处 流出、有害废气容易从板框间挥发出来。另外,随 着使用时间的延长,滤液孔容易被结晶物堵塞,造成滤液孔液流效率降低,板框间明流增加,有害废 气无组织挥发更严重;当滤液孔堵塞,风吹脱 水过程,板框间液体四溅,废气四窜。 部分工厂利用板框式压滤机压滤含有害气体物 料时,通常设立密闭空间或安装环集风罩,较好地 解决有害废气无组织排放的问题,保证职业卫生健 康。这种处理方法增加了场地面积、资金投入,如 果进行全面推广,难度极大,工厂只能根据影响现 场环境的程度选择性的采用。

改造方案探索

本文针对板框间密封性差、板框滤液孔易堵塞、 滤饼吹干方式不科学开展了研讨,制定以下具体改 进方案,根据所述的问题和针对性改造措施分析, 要减小压滤过程低空污染,需解决板框间明流问题, 解决思路是 :

(1)增强滤板间的密封性,减少板框 间明流液量 ;

(2)增大板框间出液小孔的直径,提 高滤液在板框内的暗流量 ;

(3)优化滤饼吹风方式, 减少板框间液体四溅的现象。

改造过程及效果

设计一种内嵌式滤板 为提高板框间滤布的密闭性,在滤布四周涂上 防渗透的胶水,一定程度上提高了板框间的密闭性, 但随着滤布的使用时间延长,效果随之下降。另外, 随着板框的变形,板框间密闭性极差,压滤机固液 分离时,大量的滤液从板框缝隙中流出。 从滤布方面改进并未取得理想效果,开始从滤 板方面入手。因橡胶具有良好的高弹性、耐腐性, 探讨出在滤板边缘、出液孔安装橡胶密封圈,滤布 可内嵌于滤板中,如图 2 所示。内嵌式滤板改变传 统的滤板与滤板之间有滤布会产生渗液现象 ;滤板 与滤板间含有弹性橡胶,达到双重密封,避免了板 框变形,板框间缝隙大,导致滤液外渗问题。

增大滤液孔直径

厂家设计的滤板液孔少,直径小,暗流通道长 , 滤板规格不适宜物料特性,长时间的使用,出液孔 溶液被结晶物堵塞。根据多次疏通滤板液孔的经验, 对滤板液孔进行优化改造,将滤板规格由“小两孔 双出液”方式改为“大三孔三出液”方式。同时缩短暗流通道,由 20cm 缩短到 7cm, 如图 4 所示。滤板改造后,提高滤液在滤腔内流动 效率,避免滤液流通不畅外溢的情况。

采用隔膜挤压滤饼脱水

传统的板框压滤机滤饼脱水方式采用压缩风侧 孔直吹滤饼,在作业过程中,板框间滤液四溅,废 气四窜,现场环境差。结合物料的特点,引入隔膜滤饼吹风方式。压缩风进入隔膜腔内,隔膜板 膨胀挤压滤饼脱水,滤液从出液小孔流走,相对于 传统压缩风通过侧孔直吹滤饼将水带出的模式,减 少了废气的产生。

结语

板框式压滤机压滤过程废气治理取得了显著效 果,过滤时板框间无明流,现场环境得到了明显的 改善,在湿法冶金行业具有很好地推广价值。改造 后的主要效果有 :

(1)设计滤板,增强板框间密封性,解决了压 滤过程滤液从板框间缝隙溢出,有害废气挥发进入 现场,导致现场环境差的问题。

(2)增大滤板出液小孔直径,提高滤液在滤腔 内流动效率,避免滤液流通不畅外溢,减少了对滤 板的疏通频率,减轻了劳动强度。

(3)采用隔膜挤压滤板脱水,避免了吹风过程, 板框间气压大,造成滤液从滤板间溢出的问题。

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