压滤机在铜矿的应用

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简介

铜矿是一储量有2.2亿t的露天开采矿山,现已正式生产。由于该矿矿体长期受地质、风化和地下水等作用,埋藏浅的矿体氧化程 度较深,使得矿石中矿物种类较多,矿物嵌布关系复 杂,嵌布粒度极不均匀。主要铜矿物以细粒嵌布为 主,粒度范围为0.003—1’0mm(当矿石氧化程度越深, 铜矿物的嵌布粒度越细)。为了有效地利用矿山资源 并获得较好的精矿指标,根据设计要求,需把矿物磨 至一325目占85%才能使铜矿物充分地单体解离(目 前未用精矿再磨系统.精矿粒度较设计粗),而铜精矿含水率的设计指标小于14%,矿生产计划指标铜 精矿含水率为11%,如此细的精矿产品如果用常规 的脱水设备.精矿难于达到要求的含水率,因而压滤机成为铜矿精矿脱水作业的首选设备。

压滤机的工作原理及其性能指标

铜矿选用自动压滤机,它是一种液压传动、卧式安装、箱型结构、间歇作业的加压过滤设备。目前系统共用2台,l用l备。

压滤机的工作原理

型自动压滤机具有强力进浆过滤和压 榨过滤等功能。其工作原理分以下三个步骤:

(1)滤布和橡胶隔膜被压紧组成滤室,脱水物料 在高压(压力大于大气压)气体作用下从料罐底部被 压入滤室,这样在较高压力的作用下.一边进浆一边 过滤。水被挤压穿过滤布流人按水小车中。这一过程 叫进浆过滤,可以脱除物料中的部分水份;

(2)当滤室充满物料后压滤机停止进浆。在更高 气压作用下,橡胶隔膜挤压滤室中的物料,进一步脱 除物料中剩余的大部分水份以形成滤饼。这一过程 叫压榨过滤,这是压滤机的主要脱水过程; 压滤机滤室结构包括:滤板、橡胶隔膜、滤布。

(3)高压气体从滤室中的物料层上部穿入,吹脱滤饼孔隙中残存的水份,这一过程叫吹干过滤。此 时,物料中的水份基本脱除,打开滤室,滤饼通过自 重卸落至精矿仓中。 这样形成一个工作周期。其工艺全过程可由一 人手动或全自动完成操作,并且其进浆过滤、压榨过 滤和吹干过滤的工序时间可根据过滤物料的性质和 工艺要求作适当调整,以达到最佳过滤效果和较高 的生产能力。

铜精矿脱水工艺流程

铜矿选矿厂采用一段浓缩、二段压滤的 精矿脱水工艺流程。一段采用tb24m浓密机浓缩脱 水,其底流作为压滤机的给料,二段采用压滤机挤压 脱水得铜精矿。

给料过滤情况

生产初期,由于压滤机系统的局部缺陷, 加之管理尚不十分完善,生产不太正常,压滤机生产 能力偏低,精矿含水也一度超过12%。在对压滤系统 进行改进优化后,确保了流程畅通,使精矿脱水作业 逐步趋于稳定。

(1)提高压滤机的生产能力。在生产初期,针对铜精矿脱水工艺流程中现场工艺管道设置、操作规程等方面存在的问题进行了改进。加大了浓密机底流出,增加了直径24m浓密机底流出El管道坡度和直径24m浓密机至料罐的管道坡度,使精矿矿浆自流 进料罐,当该处管道不太畅通时,还可用气罐中的高 压气体反冲料罐的进浆管道进行疏通;当压滤机停止进浆时,料罐出浆阀门及 时关闭,实行料罐排料的自动控制。避免压滤机进浆 管道中物料沉积而堵管;缩短料罐至压滤机的管道长度并减少管道弯头,以减少矿浆在管道中的运行 距离和运行时间。通过以上措施基本上消除了因精 矿含硫偏高堵管而被迫停止压滤,提高了压滤机的 生产能力。

(2)降低精矿中的水份。通过改进完善压滤机部 分设计上的缺陷,使精矿过滤时,滤液不再会沿着橡 胶隔膜和固定滤板流进精矿仓中;保证滤板和隔膜 的安装质量,防止滤饼未充分压干而卸落滤饼时矿 浆漏至精矿中;增大接水小车排水口,避免小车因水 满外溢而流进精矿仓中引起精矿水份升高的现象。 通过以上措施使精矿水份得到了明显降低。

(3)建立精矿浓度查对表。根据一段时期内的生 产实践总结出精矿矿浆浓度查对表,通过测定士24In 浓密机的底流浓度来掌握控制精矿脱水作业的生产 情况,避免了精矿浓度低时,压滤机滤室不能充满精 矿,既降低其生产能力,又不能使橡胶隔膜充分地挤 压脱除物料中的水份使滤饼含水偏高;当精矿浓度 高时,为保证24m浓密机不致压耙而加快精矿压滤,减少了精矿过滤时间,使精矿水份偏高。根据浓度查对表可以比较均衡地进行精矿脱水作业。

生产实践述评

生产结果表明:压滤机适合城门山 铜矿的精矿性质,其对精矿含水的控制要优于真空过 滤机。

(1)压滤机从原理上增加了过滤工序和过滤压 力,是在较高正压力差作用下,可以更有效地降低精 矿中的水份而不影响其生产能力。

(2)生产实践表明,压滤机比较适合城门山铜矿 的精矿性质,其处理能力可达0.27-36t/m²·h,高于真空过滤机。

(3)经取样测得铜精矿含水率为9.5%一10.5%, 可在冶炼前省去原料预干燥程序,减轻精矿运输困 难,减少了金属损失,有利于环境保护。

(4)可知直径24m浓密机的底流物料浓度不 宜太高也不宜过低,压滤机进浆浓度为50%~60% 时,压滤机处理物料的能力将得到充分发挥。

(5)滤液十分干净,含固量仅为ppm级。大大降 低滤液中的金属损失并可循环使用之。.

存在的问题及其对策

(1)浓密机底流物料的性质不太稳定,压 滤机给料中有时舍硫高或有杂物,导致过滤工艺管 道、闸阀堵塞或磨损过快,影响其正常生产。为此,必 须通过加强工序质量管理,提高和稳定精矿质量,杜 绝杂物进入巾24m浓密机,避免物料在管道中沉淀, 保持上下工序作业稳定和生产均衡。

(2)滤布、隔膜等易被磨损引起更换频繁,加大了操作与维修的劳动强度,造成作业环境较差。必须 通过不断改进压滤机部件的工艺结构,降低设备维 护强度,保证生产正常运转。另外,压滤辅助设备空 压机故障率较高。虽然有2台空压机互作备用,但维 修的质量和速度还不能保证正常生产的需要。

应用前景探讨

根据铜矿1200t/d起步工程的设计,每年 可产出硫精矿(含硫40%)9万余t,现原矿中含硫大大 升高,平均达12%一18%,原矿中丰富的硫资源有待 于回收利用。但由于黄铁矿在矿石中的嵌布粒度较 粗,为解决硫精矿因颗粒大易在管道中沉淀。可在缩 短硫精矿过滤工艺管遭,尽量减少管遭弯头和利用 现场高差使矿浆自流等方面采取措施,加快硫精矿 在管道中的流动速度,压滤机就能更好地运用到硫 精矿脱水作业中。由于铜矿的精矿产品运往冶炼厂的运距较长,并要通过汽车倒运至精矿 转运站,这给精矿运输、储存带来了很大困难。为避 免影响周边地区环境和减少金属损失,必须严格控 制精矿水份。目前运用的压滤机在铜精矿的过滤效 果较好,并省去了精矿抓装设备和精矿池的土建工 作。节省了投资。同时,现用的压滤系统也为城门山 铜矿的大矿开发积累了一定的经验。

结语

自动压滤机适合铜矿精矿脱水,单机生产能力大,滤饼水份低,平均为9.5%一10.5%,其性能优于真空过滤机。

(2)用PLC可编程控制器,可调整过滤工序时间 来实现固液分离全过程的自动控制。

(3)压滤系统作进一步地改进可更大地发挥其技术能力,为铜矿的发展展示r很好的应用前景。

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