电石渣浆压滤机效率的提升

分类:技术文献 268

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PVC生产工艺有电石法和乙烯法两种,前者使 用的材料是电石和煤炭等,后者使用的原料是石油。 国际上多是使用乙烯法生产PVC,而我国由于石油 资源缺乏,煤炭资源丰富,因而多用电石法生产 PVC。当前国内电石法乙炔生产企业多是利用电石 渣浆上清液回用的工艺,它是使用压滤机对电石渣 进行固液分离,得到的电石渣滤饼主要用来生产水 泥。

压滤机在这种情况下使用非常容易出现故障。 在电石渣浆压滤机工艺中,厢式压滤机应用较为广 泛。随着下游生产工艺的不断完善以及环保要求的 提升,电石渣水含量不断降低,通过与其他类型压滤 机比较,发现现有滤布使用到300次以后,电石渣粘 连严重,全靠卸料人员使用竹片铲,不仅作业量大、强 度高,而且卸料时间长,影响压滤机的运行效率。 板框压滤机机尾进料阀为DN200气动阀,机头进料阀为DNl00气动阀,排净阀为DN80气动阀, 回流阀为DNl00气动阀,板框压滤机每进1板料需 要开关上述阀f-j 1次,只需要6—10 min,而卸料时 间长达25—30 min,严重影响压滤机的运行效率,进而影响生产能力。对此,进行了相关的研究。

提高压滤机运行效率存在的难度及整改措施

(1)从进料时间和卸料时间分析,影响压滤机 运行效率的主要是卸料工序,时间长达25 min以 上,要提高压滤机卸料速度,必须解决滤布粘料的 问题,这就涉及到进料压力、压缩空气压力、吹扫 时间、进料流量、浆液固含量等一系列的技术参数 调整。

(2)浆液固含量直接影响着发生器的运行情 况,提高固含量时需要专人时刻关注浓缩池的运行 情况,如果出现溢流液含固质量分数超过1%的情 况,应立即调整浓度。

(3)板框压滤机进料压力与压滤后电石渣滤饼水 含量关系较为密切,板框压滤机进料压力对滤饼水含 量影响较大,而板框压滤机进料压力设定值、保压压力 和保压时间这3个参数的协调成为另一大难点,通过 对板框压滤机进料压力、保压压力和保压时间进行试 验,绘制曲线,寻找3个参数之间的平衡值。

(4)试验结果。

①当浆液含固质量分数在5%一8%、进料流量 为400 rn3/h、板框压滤机进料压力为0.8 MPa以 上、保压压力为0.85 MPa、保压时间为120 S时,电 石渣滤饼含水质量分数在38%~41%,由于压力较 高,板框压滤机密封面有漏浆情况。

②当浆液含固质量分数在10%~20%、进料流 量为200 m3/h、板框压滤机进料压力为0.5 MPa、保 压压力为0.8 MPa、保压时间为60 S时,电石渣滤饼 含水质量分数在38%~42%,平均值在40%左右, 板框压滤机密封面基本没有漏浆情况。

③当浆液含固质量分数在10%~20%、进料流 量为200 1713/h、板框压滤机进料压力为0.5 MPa、保 压压力为0.65 MPa、保压时间为60 S时,电石渣滤 饼含水质量分数在40%~44%,水含量明显增加, 压滤机没有漏浆情况。 综合以上试验结果,车间采用试验结果③的数 据。

实施方案

(1)为了保证滤饼水含量稳定,首先完善了渣 浆进料程序,由原来的手动进料改为程序自动控制 进料,减少人员操作的影响。

(2)压滤机新增压缩空气吹扫操作,进料结束 后使用压缩空气进行二次压榨,进一步降低电石渣 水含量。

(3)降低浓浆泵出口流量,降低压滤机进料压 力,确保板框中浆液含水及时流走,减少因溢流不及 时而压损滤布。 (4)提高浓缩池浆液固含量,增加压滤机滤饼 单板质量。

改造效果验证

(1)完善压滤机进料控制程序后,操作人员点 击鼠标的次数从进1板料10次降低到1次,大幅降 低了操作人员的劳动量,也减少了因人为操作失误 带来的安全风险。

(2)压滤机滤饼经压缩空气二次压榨后,卸料 时问从25 min降低到15 min左右,减少卸料时间 约10 min。

(3)浓浆泵出口流量从400 1713/h降低到200 rn3/h,进料压力降低到0.75 MPa,板框压滤机密封 面基本没有漏浆,滤布因高压而损坏的情况得到避 免。

(4)浓缩池浆液含固质量分数提高到10%以上 后,抵消了因降低进料流量而延长的时间,进料时间 保持在10 min以内,同时高固含量减少了通过滤布 的水量,减少了滤布网眼因经过大量碱性水而结垢 堵塞问题,延长滤布使用次数100次。

结语

通过上述改造,渣浆板框压滤机卸料时间大 幅减少,不仅提高了设备的工作效率,同时也使操 作人员的劳动强度得到降低。与此同时,还降低 了设备的维修费用,延长了设备的使用寿命。这 些都为企业带来了非常大的效益,提高了企业的 市场竞争力。

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