压滤机用于高岭土矿浆压滤脱水

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随着国家环保力度的加强,各种环保政策、规范 标准相继出台,煤改气、煤改电正在实施,这是当前治 理散煤污染最经济有效也最实际的途径,散煤治理到 了必须阶段。出于清洁生产的需要,福建高岭土公司选矿厂决定停止现有生产线的燃煤热烘工序,采用超高压压滤机对高岭土矿浆进行深度脱水,生产出满足客户需求的低水分泥饼,以此替代原有的烘干精 矿产品。 本次试验针对 XZGF100/1000-UK 型超高压压 滤机进行生产条件试验,用于验证该压滤机对 325 目 (44 μm)高岭土矿浆、超细高岭土矿浆的压滤脱水效 果,寻求最佳工艺条件。 压滤机是固液分离行业的主要过滤设备,适应于各种物料的过滤。

我国研发制作隔膜压滤机滤板,由于经济的发展和市场的需要,我国制造的隔膜滤板发展很快,制作技术和产品质量已经相当成 熟,过滤的流程工艺也较为先进,隔膜滤板的压榨压 力最高可达到 4.0 MPa,有的压滤机生产厂家隔膜滤 板试验压力可达到 4.0~4.5 MPa 压榨压力 。通过 控制压榨压力在安全运行的范围,可以极大地降低泥 饼的含水率,实现隔膜压榨的最佳效果。 超高压压滤机的工作原理是在压滤脱水过程结 束后停止进料,再进行隔膜压榨,进一步降低滤饼含 水率,具有降低滤饼的最低含水率和提高滤液最大回 收率的特点,比普通压滤机有更高的过滤效率和更好 的过滤效果,起到节约能源消耗和降低生产成本的作 用 。

 试验部分

1.1 原料 325 目(44 μm)矿浆、超细矿浆,通过激 光粒度仪检测得知,325 目矿浆 -2 μm 含量占比为 26.21%,D50 为 8.268 μm;超细矿浆 -2 μm 含量占比 为 60.12%,D50 为 1.477 μm。高岭土矿浆中细粒物 料含量越多,会对压滤脱水产生不利影响。

试验条件

超高压压滤机机主要技术参数;超高压压滤机进浆压力、进浆时间、压榨压力、压 榨时间.1.3 检测方法 取样时每个试验条件随机抽选滤 饼,以滤饼中心线为界取 5 cm 宽的泥饼作为综合样, 检测其水分,检测结果作为每个试验条件的滤饼水 分。

结果与讨论

在进浆压力、二次压榨压力和压 榨时间相同的情况下,随着进浆时间的减少,滤饼厚 度由 25 mm 降低至 18 mm,滤饼水分由 21.8% 降到 20.8%。分析原因:压滤机滤室中的物料随着进浆时 间的减少而减少,在二次压榨时,滤饼厚度随之减小, 由于滤饼厚度小,利于滤饼二次脱水,所以水分随之 变小,但产量也会降低。综合考虑产量和水分,进浆 时间定为 45 min。 325 目矿浆进浆压力试验结果。 可看出,进浆压力为 1.0 MPa 和 1.8 MPa 时,滤饼水 分分别是 21.0% 和 21.3%,滤饼厚度分别是 21 mm 和 30 mm。

分析原因

由于进浆压力小,在相同的进浆 时间下,压滤机保压状态下,进入滤室中物料少,在二 次压榨时滤饼厚度小,利于滤饼二次脱水,所以水分 较低。虽然进浆压力小时滤饼水分更低,但差别不大, 而滤饼厚度却明显更小(厚度差 9 mm),严重影响产 量。综合考虑,进浆压力定为 1.5 MPa。325 目矿浆压榨时间试验结果。 可看出,压榨时间的越长,滤饼水分越低。压榨时间 为 25 min 和 30 min 时,滤饼水分为 21.4% 和 21.2% 变化量小,由此可知,二次压榨时间达到 25 min 后,滤 饼水分基本不再变化。故压榨时间定为 25 min。325 目矿浆压榨压力试验结果。可看出,在二次压榨压力由 2 MPa 提高至 4 MPa,滤 饼水分大幅降低,二次压榨压力 4 MPa 滤饼脱水效果 最好,在该条件下 325 目滤饼水分可控制在 22% 以 下,压榨压力定为 4 MPa。

 超细矿浆

根据 325 目矿浆的条件试验情况,选 择压滤脱水效果最优的条件进行了超细矿浆的条件 试验。超细矿浆试验结果可知,超细矿浆在二次压榨压力为 4 MPa 时,随着压榨时间的 增加,滤饼水分由 25.0% 降低到 23.1%,压榨时间为 25 min 后,达到水分小于 24% 的要求;二次压榨压力 在 2 MPa 和 4 MPa 时,滤饼水分分别达到 27.0% 和 23.2%,相差近 4 百分点,超细矿浆中细粒级物料含量 多,需提高二次压榨压力才能达到约定水分要求。

成本与经济分析

超高压压滤机每框生产周期为:进浆时间 + 吹扫时间 + 压榨时间 + 吹扫时间 + 卸饼时间 =45min+ 5min+25min+5 min+10min=90min。选矿厂开机时间 按 300 天计算,开机率为 80%,则单台年压滤框数为 7 200×80×60 ÷90=3 840 框,滤饼产量按 1.7 t/ 框测 算,则单台年产量为 1.7×3 840=6 528 t,仅需 5 台超 高压压滤机就可满足选矿厂年产量 3 万吨的要求。 通过生产性试验,XZGF100/1000-UK 型超高压 压滤机可以替代原先常规压滤 + 燃煤热烘作业,不仅 减少了燃煤废气的排放,还可以回收烘干水耗,每年 可为公司节约生产成本 160 多万元,成效明显。

 结论

本次试验针对 XZGF100/1000-UK 型超高压压滤 机进行生产条件试验,用于验证该压滤机对 325 目高 岭土矿浆和超细高岭土矿浆的压滤脱水效果,通过条 件试验得出以下结论:

1. 325 目矿浆在进浆压力为 1.5 MPa、进浆时间为 45 min,二次压榨压力为 4 MPa 和压榨时间为 25 min 的条件下,滤饼水分为 21.4%,滤饼厚度 23 mm,达到 了小于 22% 的水分要求。

2. 超细矿浆在进浆压力为 1.5 MPa、进浆时间为 45 min、二次压榨压力为 4 MPa 和压榨时间为 25 min 的条件下,滤饼水分为 23.2%,滤饼厚度为 22 mm,达 到了小于 24% 的水分要求。

3. 二次压榨时间的越长,滤饼水分越低,二次压 榨时间达到 25 min 后,滤饼水分基本不再变化。随着 二次压榨压力的提高,滤饼水分大幅降低,二次压榨 压力 4 MPa 滤饼脱水效果最好,在该条件可以保证安 全运行下降低滤饼的最低含水率。

4. 超细矿浆中细粒级物料含量多,相同条件下滤 饼最终水分比 325 目矿浆高。

5. 单台超高压压滤机高岭土滤饼年产量为 6 528 t,仅需 5 台超高压压滤机就可满足选矿厂年产 量 3 万吨的要求。可以成功替代原先常规压滤 + 燃煤热烘作业,不仅减少了燃煤废气的排放,还可以回 收烘干水耗,每年可为公司节约生产成本 160 多万 元,成效明显。

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