概 述
芦岭煤矿选煤厂是一座生产能力为3. 0 Mt/a 的矿井型炼焦煤选煤厂,主导产品为九级精煤。选 煤工艺为原煤全重介,煤泥浮选,尾煤压滤的联合 流程。2010年煤泥水系统改造后,浮选精煤脱水 设备由沉降过滤式离心机和快开式diaphragm filter press替代原来的加压过滤机和圆盘过滤机。
Quick-opening diaphragm filter press(简称精煤压滤机,型号 KZG500/1600-U)是集机、电、液为一体的精煤 脱水设备,可通过PLC控制程序自动进行操作, 也可手动操作。其一般程序是:压紧滤板,给料泵 给料、压榨、反吹、卸料。该设备自投入运用以 来,运行稳定,具有维护简单、故障少、适应性 强、使用成本低的特点,同原脱水设备相比,优势明显。
精煤压滤机系统问题及处理
精煤压滤机给料筒溅料
原因:Fine Coal Filter Press压榨结束后即进行反吹操作,由于反吹回料管是 直接连入给料筒,反吹时中心孔中残留的煤泥与高 压反吹风组成的气浆混合物一起高速进入给料筒, 导致给料筒内煤浆被溅起,甚至溅到给料筒外,既造成精煤损失也恶化生产环境。
改进措施:在反吹回料管上设计安装气水分离器,实施气料分离。
实施效果:气浆混合物经切线方向进入气水分 离器后,气浆混合物压力得到释放,速度变慢,同 时气浆混合物在气水分离器分呈螺旋运动,气体上 升经排气管道排出,回料则下沉至气水分离器底部 经排料管排至给料筒,实现气浆分离,解决了气浆 混合物高速进入给料桶造成的溅浆现象。
滤饼粒度较大,不符合用户要求。
原因: 压滤机卸板时每板滤饼基本上是整体脱落,滤饼在 跌入刮板机、转载至胶带过程中虽会分裂成大小不 一的多块,但其中仍占多数的大块滤饼导致精煤均 质程度差。
改进措施:在刮板机头增设滤饼破碎机将大块滤饼进行破碎。
实施效果:滤饼经破碎机破碎后,滤饼粒度得 到有效控制,精煤均质度得到保证。
刮板机机尾积聚物料、水。
原因:刮板机 工作时下刮板将滤饼刮至胶带,而上刮板会将黏附 的滤饼带至机尾并堆存于机尾轮与机尾槽之间无法 刮走。另外压滤机进料过程中部分滤板因种种原因 有少量积水,汇集至刮板机机尾的积水因积聚的煤 泥阻隔而不能顺畅排出刮板,形成机尾积水,卸板 前开启刮板机时积水会被刮带到转载胶带上并最终 进入产品中,影响产品水分。
破碎效果对比表
编号粒级/ mm | 471号滤饼 | 472号波饼 | 473号滤饼 | |||
质量/kg | 产率/% | 质量/kg | 产率/% | 质量/kg | 产率/% | |
最大粒度/ mm | 120×130 | 110×80 | 220×180 | |||
>100 | 4.0 | 12. 23 | 3.0 | 8. 67 | 18.5 | 44. 26 |
100 – 50 | 3.5 | 10. 70 | 3.5 | 10.12 | 7.0 | 16. 75 |
50-25 | 4.7 | 14. 37 | 4.6 | 13. 29 | 2.8 | 6. 70 |
<25 | 20.5 | 62. 69 | 23. 5 | 67. 92 | 13.5 | 32. 30 |
合计 | 32.7 | 100.0 | 34.6 | 100.0 | 41. 8 | 100.0 |
改进措施:在刮板机机尾轮安装圆弧形挡煤 板,且在挡煤板下底部、机尾槽下部开透水孔。
实施效果:安装机尾轮挡煤板后,被上刮板带 至机尾的滤饼由于挡煤板挡隔不会进到原滤饼积聚 区而会直接被下刮板刮走,实现了机尾基本无积煤。 当机尾积水时,通过清理透水孔可放掉机尾积水, 解决了刮板机机尾积水进入产品影响水分的问题。
电磁阀被煤浆堵塞,电磁气动阀失灵。
原 因:精煤压滤机反吹风气管后段与前端进料管后段 是共用管路,当逆止阀磨损、反吹风电磁气动阀动 作异常等因素可导致进料时煤浆通过反吹风管回窜 至空压机风包。由于精煤压滤机6个电磁气动阀所 用风源来自风包,被煤浆污染的高压风会造成电磁 阀失灵、气动阀不动作,系统的进料、压榨、反吹 均无法进行。
改进措施:在反吹风电磁气动阀前端安装煤浆 窜料监控装置(图4),监控反吹风管内是否有回 窜煤浆。①电磁气动阀。逆止阀。煤浆窜料监控装置色声光报警器图4煤浆窜料监控装置安装示意
实施效果:煤浆窜料后会被煤浆监控装置探测 到,并通过声光报警器自动报警,回窜煤浆可立即 被发现,阀门磨损、电磁气动阀动作异常均可得到 及时处理,避免气源被污染现象。
压滤机给料桶泡沫溢出。
原因:因浮选精 煤槽与精压给料桶约有5m高差,含有起泡剂的 浮选精煤经管道直接落入给料桶,与料桶内原有的 精煤冲击,形成大量泡沫,导致给料桶常有泡沫溢 出,影响环境,也损失部分精煤。
改进措施:在给料桶上部安装缓冲分料板(图 5),浮选精煤先落到缓冲分料板上,再通过分料板 上多个孔眼进入给料桶。
实施效果:浮选精煤落到缓冲分料板上,煤浆 下降速度得到缓冲,同时一股煤浆被分成多股煤 浆,再次缓解了煤浆直接与桶内煤浆的冲击,避免 泡沫的再产生,基本杜绝给料桶漫泡沫现象。
结 语
通过釆取以上措施,解决了精煤压滤机在生产 运行中存在的问题,保证了精煤压滤机系统运行质 量和运行效果,可对使用精煤压滤机出现类似问题 的选煤厂借鉴参考。