改造背景
峻德选煤厂隶属于龙煤集团鹤岗矿务局,以前峻德选煤厂还是一所工艺复杂、厂房陈旧、设备老化的动力煤选煤厂。经过“增设受煤坑改造”,峻德选煤厂实现了由矿区型选煤厂到群 矿型选煤厂的顺利升级,原煤配比结构得到了明显改善,实现了主 产品由气煤到1/3焦的转变,由于市场的需求,我厂决定增 加原煤入洗量。
原煤入洗量的增加给我厂的浮选系统带来了一些问题,突出表 现在:我厂原有三台浮选尾矿压滤机处理能力不够,导致尾矿浓缩 机出现打滑现象,还有一些连锁问题随之出现,例如:浮选尾矿处理 不及时,导致尾矿浓缩机溢流水不清,从而导致絮凝剂用量提高。高 灰细泥通过尾矿浓缩机溢流再次回到系统中,从而使脱介筛脱介效 果变差(重选介耗高);高灰细泥进入浮选系统导致浮选油耗高;加 压过滤机排料周期变长,从而导致一系列的恶性循环,严重制约我 厂正常生产。
改造方案及使用情况
为了解决这一问题,我厂决定对浮选尾矿系统进行改造,经过 多方面考察、学习、探讨,我厂决定在现有的压滤系统不变的基础 上,新增4台快开压滤机。第一步:先安装两台KMZG400/2000型快开压滤机,解决尾矿处理能力不足问题;第二步:再安装两台 KZG640/2000型快开压滤机取代旧式压滤机,完成压滤系统设备的 提档升级。
初步改造完成以后,两台KMZG400/2000型 快开压滤机正式投入生产,平均每天为我厂多处理浮选尾煤150吨 左右。彻底的解决了我厂压滤系统能力不足的问题。表1是我厂改 造前后各月入洗量对比情况:通过表1很容易看出,如果按照改造 前的入洗量估算,我厂的年入洗量大约是136万吨,而改造后我厂 的年入洗量可达188万吨。
设备优缺点:通过几个月来对KMZG400/2000快开压滤的使 用,总结该设备有以下优点:
a meter (measuring sth)1 2011年改造前后各项指标对比表 | |||||
月份 | 洗煤量(吨)浮选精煤产率 | 压滤尾煤 | 油耗 | 絮凝剂 | |
1月 | 123589 | 9. 22 | 6530 | 1.98 | 10. 6 吨 |
2月 | 102730 | 8. 87 | 6915 | 1. 94 | 7. 2吨 |
3月 | 160513 | 12. 25 | 11907 | 1.42 | 8. 0吨 |
4月 | 155894 | 12.32 | 12026 | 1.27 | 5. 0吨 |
5月 | 154461 | 12.83 | 11787 | 1. 29 | 5. 5吨 |
(1) 该设备占地面积小,同比原系统中KGZ365/2000型快开压 滤机(带止退销)节省面积9m2,过滤面积却比KGZ365/2000型快开 压滤机(带止退销)大35m%
(2) 设备简单事故率低,同比KGZ365/2000型快开压滤机该设 备取消了止退销这一事故高发装置,采用小车自动拉板装置,卸料 速度快,效率高,节省人力。
缺点:该设备反吹过程中,噪声较大。
改造后带来的效益
(1) 处理能力增加。.改造完成以后,峻德选煤厂入洗量由1.5MU a增加到1.8Mt/a,平均每年可为国家多创造经济效益约2千万元。
(2) 节省浮选药剂。从表1我们可以看出,通过此次改造,峻德 选煤厂的油耗比改造前降低0.63kg/t,以这个数据对全年柴油消耗 进行色算,那么平均每年将为我厂节省柴油、起泡剂160吨,约合 80万元。
(3) 节省絮凝剂。从表1我们可以看出,改造后入洗量虽然有所 增加,但是絮凝剂的用量却在逐月减少,而且尾矿浓缩机溢流水澄 清。按照表一的数据进行估算,我厂平均每月可节省絮凝剂2.7吨, 全年节省32吨,约合40万元。
前景
选煤厂的初步改造已经完成,新设备已经正常投入生产, 待第二步改造完成以后,我厂将利用原有尾矿系统中的部分压滤机 对加压过滤机的过滤液进行压滤,以便回收浮选系统中-100网目的细泥,从而完善我厂的洗选工艺。