板框压滤机在黑水处理技术

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1 煤气化装置概况

装置以煤为原料,采用五环炉 WHG 干粉煤气化工艺技术将煤转化为合成气,经变换工序调整 H2/CO 比率,以满足下游生产醋酸和乙二醇产品的需要。本项目共采用两台五环炉,单台炉煤气的公称生产能力为 69090 Nm3/h(以 CO+H2计),主要生产原料为煤和氧气,其中煤来自原料煤贮运系统,氧气来自空分装置。本装置可分为以下 8 个系统,每个系统工艺分别为:磨煤与干燥系统工艺,粉煤加压及输送系统工艺,气化系统和水、汽系统工艺,渣水处理系统工艺,湿洗系统工艺,黑水处理系统工艺,一氧化碳变换系统工艺,公用工程部分工艺。

2 Plate and frame filter pressoutlined

2.1 工作原理 压滤机是利用物料渗流性能的差异,物料在滤布两边的压力差作用下,大部分水透过滤布回流再利用,部分物料不能够通过滤布并被压缩成滤饼。压滤机的工作结构示意图如图 1 所示,工作流程如下:滤板上安装滤纸→驱动压紧杆→启动进料泵进料→清液渗透滤出→滤饼残留滤室→停止进料泵、松开压紧板→卸掉滤饼→再次重新压滤过程。

板框压滤机在黑水处理技术-板框厢式隔膜压滤机

2.2 压滤机的优点 板框压滤机采用增强聚丙烯一次模压成型滤板,具有以下优点:

(1)采用凸圆柱点式滤板,与传统压滤机直条式滤板相比流水槽的过水效果更好、导水面积更高,实际导水面积达到 70%,滤液流速快、流程短,过滤速度明显提高。

(2)滤板受力均匀,凸圆柱点式滤板的孔径大、阻力小,且物料通过滤板过滤时各部位受力均匀,物料的过滤能力较强,该滤板能够适应于各种难过滤的物料。

(3)滤布装卸方便,采用直接缝合技术代替传统的滤布锁定器的三件夹套,且滤板采用增强聚丙烯材料,质量较轻,实现滤布的快速装卸。

(4)滤板的化学性能稳定,韧性好、强度高,耐腐蚀、耐酸碱性能好。

(5)滤板具有隔膜压缩功能,可直接对隔膜腔注入空气实现对滤饼的挤压,加强滤饼的脱水效果,有效改善过滤效果,特别适合于对滤饼含水率要求较高和难脱水物料的过滤,可提高生产效率。

3 板框压滤机的应用 板框压滤机主要应用在五环气化炉黑水处理系统,代替之前黑水处理系统的卧螺机。具体流程如下:在灰水进入澄清槽(S03701/13701)的同时加入絮凝剂,加速固体颗粒的聚集和沉降.溢流出 的澄清水进入灰水槽(T03701)。澄清水经高压灰水泵(P03715A/B)送往除渣系统高压补水;经低压灰水泵(P03705A/B/C)主要送往除渣系统\除氧器及水处理系统等沉降下来的固含量约 10wt%的灰浆经澄清槽底流泵(P03704A/B)输送到灰浆贮槽(T03702),经灰浆槽底流泵(P03709A/B)送到卧螺机,利用卧螺机转鼓在高速旋转下灰浆中固液离心力不同进行分离,分离后的固相(含水在 40%以下)经无轴螺旋(X03701A/B)输送到下方车辆运往界外,液相中固体悬浮物含量小于 1%,被收集到滤液收集槽(T03703)后经滤液泵(P03706A/B)输送至澄清槽。 来自水力旋流器(S03403A/B)的渣沫和细渣浆排出泵(P03403A/B)的细渣浆进入渣沫澄清槽(S03721),在渣水进入澄清槽的同时加入絮凝剂,加速固体颗粒的聚集和沉降。溢流出的澄清水进入灰水槽(T03721).澄清水经渣沫低压灰水泵(P03725A/B)送往灰水槽(T03701)。沉降下来的固含量约 10wt%的渣浆经渣沫澄清槽底流泵(P03724A/B)输送到渣浆贮槽(T03722),渣浆在贮槽中进一步浓缩、沉降,出贮槽的渣浆浓度约 25%,也可根据工艺需要输送至澄清槽(S03701/13701)。

4 板框压滤机的操作运行 由于压滤机反吹管和压滤机泵未完全投入使用,不具备全自动状态,目前压滤机操作步骤:

(1)压滤机泵运行时必须保持一台压滤机进料或一台卧螺机进料(卧螺机进料手阀保持全开,调节阀阀位一般不超过 20%),严禁出现憋压;

(2)检查确认压滤机油位、滤布、皮带等完好正常;

(3)打开压滤机 PLC 画面,点击压紧,当压紧压力达到,开始合板,合板限位信号到后进入下一步;

(4)点击画面输料,此时压滤机进料阀自动打开,画面显示恒压输料。此时压滤机开始进料,出水管开始出水;

(5)当压滤机出水管微量出水且压滤机进料管压力表压力达到 0.6MPa 以上时,准备卸料;

(6)一切确认正常后打开压滤机 PLC 控制面板,点击屏幕上输料,输料反馈变红,压滤机进料阀自动关闭,压滤机停止进料;停留 30 秒左右再进入下一步,主要为控水,防止泄压退回时喷水;

(7)点击屏幕上吹扫,此时回流阀门打开,使得滤板进料孔道内水回流至滤液罐内,回流阀35 秒自动关闭,根据水管出水情况,回流关闭后大概再停留 30-50 秒进行控水后进入下一步,防止泄压退回时喷水;

(8)点击 PLC 画面停止按键,根据水管出水情况可以再次控水;

(9)点击 PLC 画面上退回按键,压滤机压紧板开始退回,达到限位后,压紧板停止退回,压滤机开始翻板,同时输送皮带开始运行,翻板达到限位后拉板小车开始运行,进行拉板取板开始卸料,当遇紧急情况拉下拉线开关,小车会停止运行;

(10)卸料完毕后拉板小车回到起点限位后,将自动进入到压紧第 3 步骤,开始进行下一轮进料。

5 板框压滤机的操作注意事项 操作注意事项包括:

(1)由于压滤机为机械液压等操作,存在有挤压、剐蹭、跌落、机械伤害等风险;

(2)污泥贮槽T37002 两个系列先在用一个,时刻注意 3702 液位,液位高时及时对压滤机输料时间进行缩短调整,液位控制在 30%一下。两个系列 P3704 同时进入一个 3702,出口共用一个保持流量在 90-100m3/h,巡检注意两个系列泵的运行打量情况,每次巡检测 0/1 系列澄清槽底锥温度,每个班与电气对P0/13704 电流只是两次,并保证两个泵电流基本相同。

(3)压滤机泵为持续运行状态,必须保证有进料设备;

(4)滤板必须放置在轨道内,有出轨道发生倾斜不对称的及时手动 调整过来,

(5)退回卸料必须按要求进行控水,严禁出现滤板间有水喷出。

(6)卸料时压滤机上面必须有人操作,随时做好准备,卸料时拉板小车运行注意好拉钩,有带板现象及时暂停,处理好后在运行,严禁出现拉板取板时剐蹭撞毁轨道限位现象,运行时必须有人操作,第一时间能暂停运行;

(7)油缸、油泵和溢流阀等液压元件需定期换油,并定期进行空载运行,工作回油的过滤精度为 20um,

(8)小车及传动机构应保持良好润滑,加油频次每周一周四夜班对压滤机润滑油点进行加油,拉板小车、拉板小车轨道、滤板轨道每个班都清理,加油润滑。

6 主要故障及排除方法

(1)液压系统严重噪音或压力不稳 原因:油泵缺油吸空、吸油管堵塞导致供油不畅;滤板密封面夹有杂物;油路中混入空气;油泵损坏或磨损、溢流阀工作不稳;管路震动。 处理措施:油箱及时加油要求的液压油品,及时检查吸油管路并定期清理;清理密封面;排净空气;更换或修理油泵、溢流阀;紧固管路避免震动。

(2)液压系统压力不足或无压力 原因:油泵损坏;供油压力阀值调整有误;油品粘度过低导致液压油的流动性差;油泵系统中有部件漏油、渗油导致压力不足。 处理措施:更换或修理;重新调整供油阀值;按照规定加注合格的液压;检查油泵供油系统是否有漏油、渗油问题,并采取相应的维修措施。

(3)板框断裂或变形 原因:过滤压力太高;料液温度过高;压紧力太高;过滤速度太快;进料孔堵塞;过滤时中途停车。 处理措施:调低压力;适当降低温度;适当调节压紧力;降低过滤速度;清理进料孔;过滤时中途切勿停车。

(4)隔膜损坏 原因:气压不足;进料不足;有异物刺破隔膜。 处理措施:降低压榨压力;将物料充满滤室充满后压榨;去除异物。

(5)其它常见故障 故障现象:高压溢流阀损坏或卡死,换向阀损坏,大活塞密封圈损坏,小活塞“O”型密封圈损坏;油缸内泄漏;板框间漏液严重。 处理措施:更换配件;更换油缸密封;板框变形,密封面有杂物,滤布有褶皱、重叠等,压紧力不足。

7 结 论 板框压滤机在龙宇煤化工有限公司黑水处理系统应用以来,板框压滤机的维修成本较低、设备维护简单,过滤效率显著提高,尤其是滤板具有隔膜压缩功能,可直接对隔膜腔注入空气实现对滤饼的挤压,加强滤饼的脱水效果,有效改善过滤效果。应用效果表明,板框压滤机实现滤液液相中固体悬浮物含量小于 1%,过滤效果较好,回收滤液全部用于重复利用。


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