汞废水压滤机处理

Category.Technical Literature 435

introductory

中国PVC树脂生产方法有乙炔法、氯乙烯法和乙烯法。由于世界原油价格的影响和中国缺乏石油的现状,国内乙烯法生产树脂的工艺一直不能得到长足发展,电石乙炔法工艺仍然是国内聚氯乙烯生产的重要组成部分。氯化汞触媒是电石法合成氯乙烯单体(VCM)的催化剂,主要有效成分为氯化汞。理论上,催化剂不参与化学反应,其数量和化学性质并不改变,而实际上,在反应一段时间后,催化剂会失活,存在汞流失。大部分汞会吸附在废触媒和活性炭中,少部分的汞会进入水洗、碱洗系统,碱洗塔存在周期洗塔的操作,洗塔废水为含汞废水的主要来源。天辰化工有限公司(以下简称天辰化工)前期采用絮凝沉降和锌粒床深度反应的工艺对废水进行处理,出水指标可达到0.005 mg/L。新版《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》要求含汞废水排放指标达到0.003 mg/L,并于2018年7月1日后现行企业执行该标准。针对出水指标高于新标准排放指标问题,天辰化工对除汞装置进行改造,达到了环保指标。后期发现含汞废水在从碱洗塔至除汞装置之间的排放存在露天输送、VOCs挥发的问题。

1含汞废水的来源电石法工艺中废酸解吸装置废水含酸达到1%以下做为水洗塔的补水,当碱洗塔换碱排放时,pH值较高会影响除汞装置的运行,所以采用22%的废酸进行中和。由于酸中溶解的汞在密闭循环中,数量不断增加,氯乙烯含汞废水主要来源于碱洗塔的排碱和为调节废碱加入的22%的酸。根据实验数据,氯化汞易溶于水,常温下饱和溶解度为1 m3水中能溶解78 kg氯化汞。因此,此部分废水中汞含量较高,必须进一步处理。

2除汞的原理及后续工艺改造过程

2.1反应原理硫化钠溶液和汞离子(Hg2+)生成硫化汞沉淀。Hg2++ S2-= HgS↓在pH值9.0~10.0的废水中,絮凝剂会生成氢氧化铝胶体,使硫化汞及其他沉淀物随氢氧化铝沉淀下来。Al3++ 3OH-= Al(OH)3↓基于以上物质的化学性质与反应机理,采用向废水中先加硫化钠反应,再加絮凝剂的方法,使废水中的汞化合物完全沉淀下来。

2.2除汞装置改造前工艺简述中和水池送来pH值为9.0~10.0的废水,进入一级反应罐,通过检测出的含汞量,加入硫化钠试剂开始反应,生成硫化汞沉淀,反应完成后加入氯化铝试剂,将硫化汞沉淀物沉降下来排入污泥池。将一级反应罐内沉降得到的清液打入二级反应罐,通过检测出的二级罐内废水含汞量,重新计算罐内需要的加药量,进行加药。在反应、沉降完成后,污泥排入污泥池,将二级反应罐沉降后得到的清液打入三级反应罐,通过检测出的含汞量,再次计算三级罐内的加药量,完成反应和沉降。污泥排入污泥浓缩池,清液进入吸附床处理后,含汞量合格的废水排入生产排水。污泥池中的污泥打入压滤机压滤,得到的滤饼装桶收集,送危废处置单位。改造前除汞装置流程图见图1。随着新标准的实施,上述工艺已经不能满足要求,针对新标准在原有的系统上对工艺进行改造。目前国内较多单位均进行了含汞水深度处理改造,基本采用吸附法工艺。据了解,均能有效达到汞含量<0.003 mg/L的环保标准。此次改造主要包括:

汞废水压滤机处理-板框厢式隔膜压滤机

汞废水压滤机处理-板框厢式隔膜压滤机

(1)原有含汞水处理系统利旧设施的工艺改造及自动化改造;

(2)新建一套深度处理系统,新系统采用撬装装置,占地较小,改造较为方便;

(3)原有系统与新建系统的管网连接。经深度除汞系统处理后的含汞废水汞浓度≤0.003 mg/L,符合GB 15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》中对汞含量的要求。改造后工艺流程图见图2。

改造后对最终出水结果进行了比对分析,改造前后除汞装置出水含汞统计表见表1。

通过对比分析,在原有装置基础上对除汞装置进行升级改造,出水指标满足新排放标准,且排水并未实际排入环境,而是回用于化盐系统,该装置已经运行2年有余,从检测数据分析未对氯碱系统的膜造成太大影响。3含汞废水处理中VOCs的治理2010年国家在《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见》中首次提出VOCs的治理意见。通过多年的治理推广,各行业都已经认识到VOCs治理的重要性并采取了相应的改造措施。2019年生态环境部发布了GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》,标准规定了VOCs物料储存无组织排放控制要求、VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求、工艺过程VOCs无组织排放控制要求、设备与管线组件VOCs泄漏控制要求、敞开液面VOCs无组织排放控制要求以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求等。天辰化工碱洗塔废水排放至碱洗中和池后,打至解吸中和池进行pH值调整,调至9.0~10.0后送除汞装置处理。碱洗塔为填料塔,通过5%~10%、8%~15%碱液除去氯乙烯气体中的氯化氢和少量CO2后,通过洗塔操作除去反应生成的碳酸钠,在洗塔时要进行洗塔废水的排放,在排放时会有氯乙烯析出,存在VOCs排放。随着排放标准的执行,对装置进行升级改造势在必行。经查,当温度一定时,溶解度随压力增大而增大,但随着压力增大,溶解度增加的幅度越来越小;当压力一定时,在一定温度范围内,溶解度有一极小值。研究表明,氯乙烯在纯水中的溶解度与压力成线性关系,其溶解行为符合亨利定律,即同样分压下温度升高,气体的溶解度减小。根据上述原理制定出方案,对水洗塔出来的碱洗废水采用废水汽提的方式回收氯乙烯气体。回收后的气体进入氯乙烯气柜,废水进入除汞一级反应罐,废水从排放开始,全程采用密闭管道输送,减少挥发,工艺流程图见图3。

2020年11月16日中华环保联合会发布T/ACEF-2020《挥发性有机物治理一厂一册编制技术指南》团体标准。根据标准VOCs的治理主要从3方面着手。

(1)源头减排措施。通过改变原辅材料、调整生产工艺、升级生产装备等技术减少VOCs的产生。

(2)过程控制措施。通过加强组织生产管理、强化废气收集等手段减少VOCs无组织排放。

(3)末端治理措施。通过回收、销毁等手段减少VOCs有组织排放。标准要求涉VOCs排放的工业企业按照生态环境部门的管理要求编制VOCs综合治理一厂一册,作为VOCs治理工作的实施依据。编制VOCs综合治理一厂一册时,应以生产管理合法合规、VOCs达标排放和满足区域减排要求为基本目标,以源头减排、过程控制、末端治理全过程管控为基本路径,综合考量减排效果和经济成本等因素,成本。按照机组年度检修计划,提前编制机组检修方案,根据时间节点,检修人员的技术水平等综合考虑,发挥检修人员的主观能动性,减少外委检修项目。

汞废水压滤机处理-板框厢式隔膜压滤机

(4)对生产现场更换下的备件、设备由技术员以上人员进行鉴定能否修复,对于有利用价值的材料、备件坚决回收利用,并入修旧利废库房,共享使用。

(5)大力组织开展修旧利废。制定年度修旧利废目标,将修旧利废纳入检修班组绩效考核,充分调动人员积极加入修旧利废活动中。

3.2.9严把材料计划关,降低物资库存占比

(1)材料计划上报前必须对公司物资库、生产物资库、生计部退管库进行核实,杜绝出现库房存在积压,依旧上报计划的现象。

(2)材料类计划上报必须有相应的检修项目,建立材料管理责任制,明确材料计划、验收、领用责任人。(3)全员利用NC一张表,实现对材料的计划上报、到货、验收、领用、使用过程进行全方位跟踪。

3.2.10严格“八项规定”,严控非生产性支出

(1)健全完善各项管理制度,推行精细化管理,对可控费用使用支出预算管理,节约管理成本,压缩各项经费支出。

(2)规范公务接待,严控差旅费、咨询费支出,严格办公费支出,降低公共能耗,加强公务用车管理,合理安排各类专版、宣传、赞助费用,大力控制压缩会议、学会及协会费。

(3)采购办公用品突破线下采购模式。

(4)加强车辆维修计划审批,指定专人对维修过程进行现场督查。

(5)紧盯公司资金管理,多措并举降低财务费用。

3.2.11研读政策、应享尽享紧盯国家出台的各项政策,认真研读,实现各类政府补助应享尽享。

3.3始终对标先进标杆找差距打破常规思路和认识,建立“差异化”对标体系,树标杆、补短板、拉长板。对标行业先进指标,从生产系统的操作、工艺优化、设备选型、单耗控制等方面进行深入对比,找到突破瓶颈全力攻克,制定相应标准。重点解决生产特别事项,比如聚氯乙烯和烧碱工业水消耗与行业先进水平比仍有一定差距。加强重视,统一思想,按照全年“目标不变、任务不减、标准不降、干劲不松”的要求,想办法、抢时间、补进度、减损失,巩固好来之不易的创效成果。在狠抓落实的同时,打开新思路,抢抓新机遇,内外部对标联动,深度挖潜,寻求新的创效增长点,集中精力做好增收节支创效工作,实现公司高质量发展。4结语随着企业经营活动更加复杂,各类成本费用会随着经营规模、市场变化等原因不断增长,增收节支是企业财务管理中的永恒主题。企业要积极开展增收节支创效宣传,营造舆论氛围,细化并压实工作责任,最终推动企业高质量发展。


Disclaimer: The copyright of this article belongs to the original author and the original source.

Welcome to call us for consultation, technical exchange, and material experiment.

Tags.Chemical filter press Previous. Next post.
Expand More
Welcome to visit our factory!

loading...

en_GBEN