炼轧厂炼钢污泥压滤机处理案例

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炼轧厂炼钢污泥处理系统

受全球金融危机冲击,冶金企业普遍面临微利或亏损困境,安钢也未能幸免。想要突破困境、提升竞争力,提高设备效率、实现低成本运行与节能降耗是必由之路。本文针对安钢第二炼轧厂炼钢污泥处理系统的运行现状、存在问题,提出优化措施并核算效益,为系统高效运行提供支撑。

该厂炼钢污泥处理工艺流程为:煤气洗涤水经粗颗粒分离机去除杂物后,流入斜管沉淀器沉淀,上清液经冷却后循环使用;沉淀污泥经螺旋输泥机进入调节池,由泥浆泵提升至浓缩罐,与絮凝剂混合后经带式压滤机脱水处理,滤液回送斜管沉淀器再处理。

建厂以来,该厂已投建5台带式压滤机、22台斜管沉淀器及配套泵组、加药系统等设备,但因缺乏科学指导和理论依据,运行中存在诸多问题:一是泥浆浓度过高,导致阀门堵塞、压滤机效率低,斜管沉淀器积泥影响出水水质;二是泥浆浓度过稀,无法形成合格泥饼,浪费电能且磨损设备;三是泵组公用时间长,电能浪费严重。

针对上述问题,采取四项优化措施:一是稳定絮凝剂用量,确定PAM加药量为6KG/池,利用40℃左右煤气洗涤外供水溶解,确保溶解充分;二是确定压滤机最佳进泥流量为25m³/h,对应最佳泥浆浓度C;三是明确斜管沉淀器放泥量,以Q=0.65*N(Q为放泥量、N为24小时炼钢总炉数)计算,通过液位计监测泥浆池液位;四是优化压滤机开机台数,以“多开机、短工时”为原则,确保24小时内处理完所有污泥,兼顾节能与炼钢正常运行。

效益核算显示,原运行模式每班开机1台压滤机,日均耗电量4452kwh;优化后增加压滤机开机台数、缩短运行时间,泵组运行时间减半,日均节约电能1896kwh,年节约电费约42.32万元。

此次优化显著提升了压滤机效率,稳定了出水水质,减少了设备堵塞和职工劳动强度,实现了节能创效,其经验值得相关冶金企业推广。

技术咨询:188517-18517,邮箱:suton@su-ton.com。

 

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