电石渣浆压滤机废水的回收利用

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1 工艺

粒度合格的电石与水在乙炔发生器中反应‚粗乙炔气从发生器顶部溢出‚在冷却塔用废次氯酸钠溶液喷淋冷却‚除去粗乙炔气中绝大部分水分后‚经乙炔压缩机升压后送至清净塔‚用次氯酸钠溶液脱除其中的硫化氢、磷化氢‚再经中和塔碱洗中和后送至 VCM合成装置。 电石渣浆分别从发生器溢流管及底部排渣孔排出‚流至渣浆池。 用渣浆泵把渣浆送至压滤车间‚经板框压滤机压滤后滤液返回沉清池‚经填料喷淋冷却塔冷却‚部分返回反应器‚其余部分经中和后排至污水处理场;滤渣从压滤车间直接送至渣场或水泥厂。 生产工艺流程如图1所示。

电石渣浆压滤机废水的回收利用-板框厢式隔膜压滤机

2 改造原因内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司(简称海吉公司)乙炔装置建成投产以来‚因Plate and frame filter press对电石渣浆的处理效果较差‚员工操作不熟练等原因造成滤液固含量较高‚陆续出现下列问题:①沉清池内沉降大量电石渣浆‚有效容积减少‚滤液外溢;②填料喷淋冷却塔填料堵塞;③滤液返回发生器管道堵塞。 采取加强现场设备维护保养管理‚组织员工进行操作技能培训等措施后‚也未能从根本上解决问题。

3 改造措施经海吉公司有关部门研讨‚决定对原电石渣浆废水处理工艺进行改造‚新增1座三级沉降池和2座清净水收集池‚取消填料喷淋冷却塔。 改造后的处理工艺为:电石渣浆经板框压滤机压滤后‚滤液自流进入沉降池‚一部分清液溢流进入沉清池返回发生器使用‚其余清液与厂内清净下水、污水处理场的中水一同排入清净水收集池‚进一步沉降和自然冷却后‚返回发生器或送至自备热电厂脱硫除尘使用。 沉降池底部渣浆排至渣浆池送压滤机处理‚清净水收集池底部渣浆积存到一定厚度后由机械或人工清理‚送至渣场存放或送水泥厂利用。 改造后的电石渣浆废水处理流程如图2所示。

电石渣浆压滤机废水的回收利用-板框厢式隔膜压滤机

4 利用措施通过上述改造‚电石渣浆滤液经沉降池、沉清池、清净水收集池后温度、固含量均有不同程度的下降‚可满足乙炔发生器工艺水指标要求。 电石渣浆滤液、污水处理厂的部分中水、厂内清净下水进入清净水收集池后全部回收利用:一部分返回乙炔发生器‚其余送至自备热电厂脱硫、冲灰除尘使用。

5 效益分析(1)经济效益。电石渣浆经压滤后的上清液、废次氯酸钠溶液等废水‚都直接与乙炔接触而溶解了大量的乙炔。 这些处理后的含有乙炔的饱和废水用于电石水解‚可减少因乙炔溶于水而造成的电石的损失。 经过实测‚海吉公司生产1t PVC消耗的电石减少了40kg‚并且可回收废水约60m3/h。 海吉公司现有的生产能力为6万t/a‚按装置运行时间8000h/a、电石价格2000元/t、工业水0.6元/m3计算‚则回收的乙炔产生的经济效益为:40×10-3×60000×2000=480万(元/a);回收的废水产生的经济效益为:60×8000×0.6=28.8万(元/a);合计508.8万元/a。(2)社会效益。在国家大力提倡构建节约型社会的形势下‚节约用水不仅是企业节能降耗的一种措施‚还是企业对国家和社会承担的责任。 同时‚清净水回收利用也符合环保和循环经济的发展思路。


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